油箱增压的影响

2023年4月,机组绕机检查时,发现位于右主轮舱壁上的空气压力表指示为0。机场机务检查液压油箱气压指示器指示为0,过站打开引气后指示正常,关闭引气后,又指示为0,航后检查为四通接头有漏气,更换后测试正常。

737NG飞机液压系统增压是由油箱增压系统来完成的,油箱增压系统由油箱增压组件、定量孔组件、油箱释压活门、空气压力表、释压活门、限流器、通气装置等组成。

液压油箱的增压空气可以来自发动机引气、APU引气或外部气源。增压空气经过气滤,过滤杂质后进入液压油箱增压。通常情况下,引气系统或外部气源给液压A、B系统邮箱增压至45-50PSI,当引气系统释压时,液压油箱仍能保持增压状态。

在增压组件与液压油箱之间有一个充/放气活门,维护中可以通过这个活门将液压油箱中的空气压力释放掉。空气压力表,用于指示油箱压力。

在A、B液压油箱顶部附近,各装有释压活门,当油箱压力到60-65PSI时,释压活门打开并通过APU燃油管排放桅杆排出过量的增压空气。

开孔堵头起到调压和排水气的功能保证液压油箱正常增压,正常会有少量气排出。

油箱增压的目的是提供液压系统的有效回油压力,减少气体的混入,保障液压系统的正常循环。

表头压力手册允许的范围为12-65PSI,表头压力与驾驶舱引气压力表差值不超过10PSI。 航前只用APU引气,此表不在绿区是正常的。短停或航后,由于空中有发动机引气压力能到50PSI左右,所以飞机落地后正常都应该在绿区附近。

如检查情况所述,该机在打开引气的情况下是正常的,满足绿区的要求。对于在正常构型下建立液压油箱压力是没有问题的,也能保障液压系统的正常工作。缺陷是系统的四通接头存在漏气,在关闭气源的情况下,油箱压力无法保持,经更换后正常。

油箱增压受不同气源的影响,可能出现压力的波动,正常情况下,与引气系统压力的差值在10PSI范围内。当提供引气的情况下,满足压力要求,对系统正常工作是不会产生影响的。

当有箱增压在提供气源的情况下,仍然过低。可能导致回油收到影响,混入较多的气泡。引气液压部件如滑阀等产生工作异常,包括啸叫、装机声等,都是发生过的。

A系统EMDP消音器软管漏油

2023年4月,有飞机反应左轮舱漏液压油,机上A/B系统油液压量分别为66/96,进一步检查发现A系统EMDP消音器软管AS116-08-0260与A系统回油滤滤杯相磨破损漏油。查询发料记录,该事件在机队中并不多见,2020年以来发料两根,并且不是因为漏油,而是检查磨损。在对机队做了20架抽样,为发现磨损和卡箍豁口的情况。表明现有控制措施和检查手段,是还可以识别和发现的。只要在日常接近检查中注意检查管路间隙和固定卡箍的磨损。

对比可以看出,该管路的间隙主要依靠固定卡箍来调节,受液压压力波动,和维修中更换油滤定期工作接近都有可能产生管路的拉扯,从而影响固定卡箍的拉紧效果,尤其是当卡箍磨出豁口后是无法有效固定,就会影响到之间的间隙。

计划对定期工卡73N-29-SYS-003 详细检查主轮舱和前轮舱区域的液压部件和液压管路的安装是否牢固(执行周期4800FH),有无磨损和渗漏。加入图例和相关提醒。

案例补充:

有外部航司反映空中下降阶段放襟翼时,B系统EMDP、EDP低压灯亮。地面检查B系统EMDP 消音器的压力软管(件号:AS116-08-0294)有损伤,B液压系统油量低,检查破损的消音器压力管无安装应力、扭曲等异常情况。该液压管破损漏油为首次发生。故障件使用时间为43188FH。

737MAX出现PM维护信息的处置

SR 3-5619607716

机队中多架飞机均出现36-21020 MANIFOLD DUCT PRESSURE SENSOR 1 SIGNAL IS OUT OF RANGE信息,通常完成功能测试后均可清除信息。由于在相关公开资料未对该普遍性问题进行说明,就此与波音做了沟通。

从AHM监控到的维护信息36-21020的出现节点,发现它均为在发动机启动或通电阶段,如下图:

波音认为该维护信息的出现,符合IFIM手册36-21-00-810-803 A(2)中描述的触发条件。这是一个与歧管压力传感器1(PM1传感器)零压力故障逻辑相关的已知虚假信息。在这种情况下,波音公司不建议更换PM1传感器。可以通过执行电气LRU更换测试来清除故障,因此无需采取进一步的维护措施。

For airplanes that have an integrated air system controller with part number 51090322-002, this message can show when all of these conditions are true:

(a)The APU is supplying electrical power.

(b)The APU bleed valve is off.

(c)The ground cart is not connected.

(d)Both engines have been off for at least 5 minutes.

(e)The pneumatic manifold has low pressure, but >6 psig, usually caused by permitted leakage through the APU bleed valve.

波音同时提出,为了更清晰的说明这类虚假信息,将在下一版更新IFIM 36-21-00-810-803/36-21-00-810-804步骤A(2)中的描述。明确说明该情况是一个假信息,如果在执行LRU更换测试后故障清除,则不需要更换PM1传感器。

同时PM1传感器零压力故障逻辑会在下一个IASC软件版本中进行修订,以防止出现这种假信息的出现。有关IASC的软件更新进展,请参阅737MAX-FTD-36-19001。

提示:

1、从逻辑理解,基本上就是在APU停止供气,发动机还没有启动前的这段时间,如果APU引气活门有少量漏气,就被认为PM感受存在漂移。因此如果某个信息频繁在发动机启动或者电源转换阶段发生,建议先更换APU引气活门。

2、此类虚假故障的触发时机一般发生在Power-On或Engine Start阶段,不能通过对串IASC来判断故障。因为锁存的故障信息会存储在IASC的储存器内,并随串件而转移,从而会让我们误以为故障源是IASC。

故障全解

以下为已完成故障全解的项目清单,持续更新中。如有需要,请联系737总工办。

序号章节名称
174737MAX点火故障
232前起落架镜面到底
334ADIRU惯导故障
431由于S651电门导致的起飞构型警告
526厕所烟雾探测出现假警告
621ACM叶片断裂导致的组件跳开
729EDP吊架管路漏油
873由于PS3信号管堵塞导致的发动机加速慢
934气象雷达故障
1030皮托管加温故障
1124IDG故障
1236APU无引气或引气压力不足
1330发动机防冰
1427安定面配平故障
1528大翼油箱盖板漏油
1630二号风挡地面加温裂纹故障
1733应急灯亮
1852导向臂小螺钉断裂
1978反推灯亮
2074737NG点火故障
2129EDP供压管路漏油
2229EDP断轴
2376发动机启动刹车组件故障
2432钢刹车构型的安装螺栓断裂
2533起落架的387灯泡失效
26331864灯泡失效
2732停留刹车导致防滞不工作灯闪亮
28335**7插头烧蚀
2929EMDP失效
3030安定面失去配平灯亮
3136737MAX由于引气故障导致的发动机防冰灯亮
3224关于乌航B-2**P ELEC灯亮的分析总结
337973M ODMS虚假计数
34365**7飞机无引气起飞右发引气灯亮
35295**7后缘襟翼限流活门封严破损
3634关于长安航空1**2飞机气象雷达故障的总结
3724关于1**0飞机ELEC灯亮的分析总结
38795**1飞机滑油滤旁通灯亮
39251**7货仓地锚故障导致配载原因延误
40526**62飞机L1门把手与凹槽不平齐导致延误
41336**3客舱窗灯不亮导致延误
42361**5引气跳开灯亮中断起飞
43307**6雨刮松动导致蒙皮损伤
44736**2右发燃油滤旁通灯亮故障分析
45325**3监控发现刹车滑不动
46311**8起飞构型警告报告
47295**9飞机PTU流量限制活门封圈破损
4822ATC故障导致的自动驾驶失效
4932关于737轮速传感器线束磨损的故障分析
50215**1飞机旁通活门丢失
51801**3飞机右发起动机漏油
52281**8右主油箱溢油
5334福州航空7**5气象雷达故障
5476关于737机队自动油门电门组件失效的故障分析
552717**和22**前缘指示故障分析
562555**飞机P5前顶板安装支架铆钉断裂
575317**水平安定面防滑条损伤
582915**空中EDP和EMDP低压
59295**7的吊架EDP供压管接头裂纹
60321**5前轮转弯卡滞
6152关于737舱门警告系统故障分析
6227关于B-7**8驾驶盘操作力大的分析
63261**3飞机翼身过热的故障分析
64267**1 左发OVERHEAT灯亮
6536关于B-1**1右发引气跳开灯亮的分析
663453**1飞机左右空速不一致事件的分析报告
6734关于TAT失效的分析
68275**2飞机后缘襟翼随动钢索断裂
69321**8左主起落架绿灯不亮
70525**9前登机门阻尼器断裂
71561**8左2号风挡裂纹
72725**8飞机高震动返航事件分析
73565**8左2号风挡裂纹
7427关于B-2**G安定面主电配平不工作的分析
7529关于737机型EMDP过热灯亮的故障分析
7624静变流机-2170的过热失效
7752737货舱门把手断裂的故障分析
7829关于1735飞机PTU漏油故障的分析
7921客舱温度传感器汽滤污染过快
8033应急灯电池自放电问题
8157吊架封严破损问题
8236隔离活门卡滞的问题
83802**9飞机右发自动掉转速
84291**9飞机EMDP消音管漏油
8521B-7**9驾驶舱制热差
862415**9飞机供电故障分析
8757737MAX翼尖小翼前缘风蚀
88751**9飞机VSV非指令作动
89275**0飞机6号后缘SKEW传感器故障导致旁通

液压系统失效后的系统工作影响

  • 当出现真实液压油大量渗漏
    • A系统低压
      1. A/P A通道不工作
      2. 每个大翼上有两块飞扰不工作
      3. 正常起落架收放不工作,需人工放出起落架且放出后无法收回
      4. 地扰不工作,着陆滑行距离增加
      5. 备用刹车不工作(正常无影响)
      6. 左发反推正常液压不工作à备用液压可收放,但速率慢,影响着陆操作
      7. 正常前轮转弯不工作(需使用备用前轮转弯)
    • B系统低压
      1. A/P B通道不工作
      2. 每个大翼上有两块飞扰不工作
      3. 正常刹车不工作(备用刹车正常,不能使用自动刹车)
      4. 右发反推正常液压不工作,备用液压可收放,但速率慢,影响着陆操作
      5. 前后缘正常液压收放失效,备用液压可放出前缘装置,电动可收放后缘襟翼
      6. Y/D不工作
    • A+B低压
      1. A/P不工作
      2. 双发反推收放速率慢
      3. 备用放前缘,电动收放后缘
      4. 人工放起落架
      5. 前轮转弯不工作
      6. 仅储压器提供刹车压力
      7. 所有扰流板不工作
      8. 使用备用Y/D

备用系统低压   除非同时有A/B系统低压,否则无影响,叠加后最严重可能后果方向舵不工作

[ Back To Top ]