进气道防冰超压导致中断

737NG机队在冬季,易发生由于进气道防冰导致的超压事件,此类事件通常发生在TOGA阶段,由于推力的快速上升,导致活门调压不及,因而出现警告,并触发主警告灯亮,产生中断事件。该警告通常仅闪现,或者1-2秒后消失。在这一阶段机组通常关注于V1速度、道面情况,不容易及时识别到瞬时警告,因而很难描述清楚发生的具体现象。最后只有更换双侧活门。

典型的案例译码如下图所示:

由于防冰调节后的压力情况,不被数据监控,因而也没法从实时监控角度进行监控是哪一台发动机的问题。

从操作角度实际上有一些可提升的方案。

也就是说,起飞前使用进气道防冰的时候,如果能在70%N1的基础上再TOGA,由于压力变动和转换的减少,将有助于减少此类SDR事件的发生。参考《737NG飞机5级和9级引气温度和引气压力随功率变化的情况》的数据可以知道:

1,从慢车直接到起飞功率

在慢车时,使用高压级引气,压力为40PSI;

大概在N1=50%-60%(压力100-137PSI),转为5级供气(压力40-50PSI);

在N1=70%的时候压力达到78PSI;

N1=90%的时候压力达到132PSI;

然后到达起飞功率(估算97%),在138PSI左右。

(会触发灯亮,通常是在9-5级转换的时候,由于先9级,这个时候防冰活门调压关得很小,但突然转5级,压力大幅下降,活门猛开,但5级压力又再次快速上升,需要再次关小。关闭不及就发生超压。但如果到70%N1,就不存在过程中需要反向做动的问题,只需要一点点关闭就行。)

2,从70%直接到起飞功率

70%使用5级供气,压力为78PSI,到达起飞功率(估算97%),在138PSI左右。

背景知识

737NG发动机进气道防冰,引入未调压的发动机热气(PRSOV上游),经防冰活门调压后进入进气整流罩中,以提高整流罩温度,防止发动机进气口整流罩结冰。

进气道防冰活门为电控气动活门,通过弹簧加载在关闭位,当防冰开关放ON位后,未调压的发动机引气克服弹力打开活门,活门内部调压器调节活门开度,限制下游压力不超过50PSI。若下游压力超过65PSI,防冰压力电门接通,触发COWL ANTI-ICE琥珀色灯点亮,同时点亮六灯组件的ANTI-ICE灯和主警告灯。

进气道防冰活门受运行环境的影响,活门内部会慢慢出现污染和尘屑集聚,造成活门内部调压阀和节流孔不畅,使活门调压能力下降。当在稳定功率下或缓慢功率变动时,调压正常,但当出现快速推力变动则会出现调压不及,输出压力瞬时高于65PSI的情况,触发COWL ANTI-ICE琥珀色灯亮。

737MAX的停留刹车电门导致起飞构型警告

LKY-LKY-24-0221-01

HNA-HNA-24-2607-01

2024年12月,有11*2(737MAX)飞机出港滑跑时,两次速度20节左右,按压TOGA电门后都会触发起飞构型警告。飞机滑回。滑回后检查维护灯不亮,无状态信息,OMF有 32-02001 PSEU PARKING BRAKE SWITCH A AND B SIGNALS DO NOT AGREE 信息;完成起飞警告系统测试,测试正常; 完成S100-PSEU之间线线路检查:S100 term 2NC-D10984 pin 28:1.0欧姆 ,2NO-D10982 PIN61:0.1欧姆;更换停留刹车锁定电门S100和PSEU,测试正常。

因为是MAX首次发生起飞构型警告,就该问题与波音做了交流:

1,波音认为,停车制动器开关S100的可能故障模式机械地卡在中间位置(在断开位置和设定位置之间)。PSEU比较A和B的触点信号,并在停车A信号与停车B信号与内部表不匹配时生成故障信息。所有PSEU(从-1到-5及以上)都具有此功能。

在某些情况下,开关位置可能会卡在中间位置。例如,飞机可以正确设置驻车制动器(驻车制动器灯亮起等),但松开停留刹车时会发生故障。如果S100开关有这样的故障,PSEU会误解停留刹车的状态(尽管停留刹车实际上已经松开),当机组人员推进油门杆时,PSEU将产生起飞警告信号。

2,波音认为,之所以没有将该电门的不一致设定为MAINT级的警告,是因为这个会触发起飞构型警告铃音。

因为双方的理解不一致(我们认为有MAINT灯点亮,会避免中断事件的发生),估计推动波音修改警告等级也比较困难。拟自主开发机上打印。

背景知识:

1,代码含义: 32-02001 PSEU PARKING BRAKE SWITCH A AND B SIGNALS DO NOT AGREE

This maintenance message shows that the parking brake A and B switch conditions are not both true or both false.

The parking brake A input is true when the input is grounded. The parking brake B input is true when the input is open.

2,线路图

737MAX出现ENG 1 CONTROL和ENG 1 REVERSER

2024年有飞机在定检试车后左发有ENG 1 CONTROL和ENG 1 REVERSER状态信息,伴随NOT ACTIVE 73-42701 ENGINE-1 EEC CHANNEL-B AIRCRAFT POWER IS NOT AVAILABLE维护信息,参考IFIM完成信息清除,完成EEC系统测试、收放反推测试、慢车测试均正常,无状态和维护信息。此类信息机队首次发生,以做记录。

后量线检查EEC B DP2B pin P/R–DP21B pin 10/3导通阻值正常;预防性更换了EEC B和R576继电器,试车测试正常。

737MAX发动机多参数波动

HNA-HNA-24-2547-01C

2024年12月,22*F(MAX)飞机,机组反应下降阶段使用防冰,左发N1在50-60时,N1,N2,EGT,FF有波动(左发N1在54-57之间波动),油门杆无变化。关闭防冰后故障依旧,其他阶段正常。后续左发使用正常,N1在50-60时,N1,N2,EGT,FF无波动,左发引气压力无波动和异常。

由于数据的直观显示是引气参数存在大幅的波动,发动机各参数都存在波动。因此最开始的重点怀疑集中在引气系统上。

检查中参考AMM 73-00-00自检EEC无故障信息,OMF无故障信息,机上维护灯无点亮;依据AMM TASK 36-11-00-730-801 完成IASC测试,测试正常。参考AMM 36-11-00-700-801完成左发引气健康检查,INTERMEDIATE DUCTPRESS minus MANIFOLD PRESS为2psi,检查正常。

就此和波音做了沟通,

Q1. What is the cause of this abnormal fluctuation for N1,N2,EGT&FF?

R1. The decoded QAR Data Shows the Fuel Metering Valve (FMV) is oscillating during decent, the condition cleared on its own.

Q2. What should HNA do to solve this problem?

R2. Boeing recommends replacing the Fuel Metering Unit (FMU) per AMM 73-21-04.

后针对是否存在由于IDG导致N2指示问题,波音也做了明确,指多参数波动是发动机真实响应,并非指示问题导致。

[ Back To Top ]