保险丝问题导致起落架内部严重受损

2024年8月,53*3飞机多次报前起镜面漏油或低,23日在机库执行更换前起封严MCO专项工作,拆下内筒后发现上充气管下部螺帽直接掉出(正常是拧紧磅力矩并打保险),上下螺牙均损伤,需要更换充气管和下部螺帽,内筒磨损需要更换,下轴承上支撑磨损超标需更换,更换内筒需要串件油针。具体对应 IPC 32-21-00-01A ITEM 295(300和305),170,315,345,350,见下图。

机库人员完成更换相关部件后测试正常。

      前起起落架信息:

        件号:162A1100-13,序号:MAL01808Y2611;该起落架于2016.11.2装机,TSR 19310.67,CSN 10084。使用时间较久。

        上次修理厂家为武汉航达,根据采购部的协议已经超了保修期(本体5年,附件1年)。

     工作者反馈:前起落架分解过程中,内部螺帽不是工作者拆下的,而是直接跟随内筒掉出的,保险丝只打了一根,按CMM手册中明确说明是要求4根保险,但当时没有拍照。见CMM要求。

      与航达沟通:航达反馈为使用过程所致,说三大航都有类似情况,要求对方提供具体情况或同类的调查参考等,但对方建议我们咨询厂家。

      综上信息,起落架安装时间较久,工作者的反馈和厂家意见,有可能与上次翻修有关或存在其他问题但工作者未拍照,没有实际性的证据,工程向波音咨询:1、螺帽脱落及导致内筒等损伤的原因。2、行业内外是否有类似案例。3、评估工程预防措施。  

         针对此问题咨询波音答复如下:他们收到其他航司同样遇到这个问题,P/N 162A1524-1油针顶部保持螺帽发生松动,固定螺帽的保险丝如果拉长或失效会造成后螺帽接触减震支柱内部,同时保险丝和螺帽将在减震支柱内摩擦松脱,由此产生的金属碎片与减震支柱内的油气混合,严重情况可能导致起落架泄露。针对这类事件波音检查发现以下可能情况1、保险丝被拉长,导致螺帽不在位发生错位并接触内筒。2、保险丝发生断裂发生错位,螺纹损坏且螺帽不在位。3、保险丝完全断裂,螺帽完全脱出并掉落。以上情况均会导致产生金属碎屑与减震支柱内的流体混合,影响密封性同时严重可能导致泄露。

        此问题与以下几种因素相关:1、安装螺帽的时候保险丝的尾线延伸过超过了端面。这会导致保险丝断裂,螺帽(P/N 162A1524-1)旋出并接触减震支柱产生碎屑。2、一根保险丝(30 -50 in-lbs)可能不能够提供足够的防护。

        波音建议:如果遇到减震支柱泄露时,可检查一下是否在流体内发现金属碎屑,并对螺帽进行目视检查其完好和在位情况,如果发现损坏,根据CMM 32-21-12拆卸减震支柱,以评估其性能内部损坏程度。如果没有发现螺帽损坏,但如发现保险丝断裂,则进行更换。根据CMM 32-21-12拆卸前起减震支柱并更换保险。同时在2020年7月已修订CMM 32-21-12修改了螺帽的扭矩,从30 – 50in-lbs到25 – 40ft-lbs。同时已修改图纸针对此螺帽从1根保险增加到4根保险。

        综上所述本次事件波音认为主要是保险丝施工的不规范、本身保险丝数量不够支撑螺帽(按照CMM应该要4根)、以及螺帽本身扭矩不足,波音前期已对此进行相应措施同时发布FTD。

EDP的释压电插头松脱或损坏

737-SL-29-126/SB 66087-29-480

自有案例和网络公众号

机队中日常偶有发现EDP的释压电插头松脱或者损坏电池阀的情况,不论是EATON构型还是PARKER构型(现机队已统一为PARKER构型)。

从失效原因分析,此插头导线有一段较长距离弯曲悬空,而且距离最近的固定卡子大概20cm左右,发动机是高振动区域,在长期的振动作用下,导线容易拉扯和转动,最终导致插头松脱或者螺纹损坏。

该线束MW0312连接到EDP的导线线束,在EDP附近没有设计卡子固定导致的,所以最终还是要厂家从工程设计上来根本解决。厂家应该也意识到这个问题,但并为从线束角度来解决,而是PARKER联合发布了关于EDP释压电磁阀的SL和改装。SL和SB同一描述,希望通过对垫圈,螺栓和垫片的改进提高其耐受能力。机队下发EOCOM,执行EDP的被动改装。

从设计上看,单一改变EDP本体,应该是无法解决源头的问题。

737MAX使用相同的EDP,但在线束的布局上,则相对好很多。但机队出现过一起在更换EDP后大概1个多月发生松脱的案例,机队情况进一步观察中。

3/6号船型整流罩中部封严铆钉损伤处理

来源于网络公众号

航线检查中,经常会发现3号或者6号船型整流罩中部外侧封严处的铆钉松动或者丢失,位置见下图:

对于此处铆钉的松动在SRM 57-53-70-2R-2给出了修复方案。在修复前,需要确定该处衬板件号113A9380-1或113A9380-2,衬板件号不同选用的修复方法不同:对于113A9380-1的衬板,有两种修复方法,其中方法1为临时修复,方法2为永久修复。对于113A9380-2的衬板,只能使用方法3进行永久修复。下面通过翻译SRM了解下这三种修复方法。

方法1:为临时修复,每500个飞行循环或间隔更短,需要对该修复区域进行详细目视检查,当发现新的损伤时,完成永久修复。

  • 确保铆钉孔尺寸不大于0.325IN,拆下松动紧固件。
  • 安装BACB30NN3K( )螺钉,注意从整流罩内侧向外侧穿螺钉,也可以使用BACB30XD3K( )螺钉。
  • 安装BACW10U-D( ) dimpled washer,注意该垫片从整流罩外侧安装,也可以使用BACW10U-C( )。
  • 在第3步的垫片上安装NAS1149D0416J的垫片。
  • 在最外侧安装BACN10JC3C螺帽,也可以使用BACN10JC3CD。

方法2:

  • 拆下5颗紧固件。
  • 拆下113A9380-1衬板及113A9350-11封严。作为备用方式,也可以在此安装113A9380-2的衬板,但须执行方法3的修复方案。
  • 将113A9380-1衬板上的铆钉孔扩至0.210in.(5.334mm)-0.215in. (5.461mm).
  • 在整流罩的内外侧贴上玻璃纤维预浸料,件号为BMS 9-3 H2 or H3,玻璃纤维的粘贴范围至少在各个方向超出第5步制作的补片0.25IN,将玻璃纤维上边缘与整流罩边沿修剪平齐。
  • 制作一个厚度为0.063IN(1.60MM)的2024-T3补片(件号2024-T3-0.063),处理掉补片上的划伤等,补片尺寸见下图(需要金工支援):
图片
  • 给补片上涂一层化学转化涂层阿洛丁。
  • 在补片上涂一层底漆,件号BMS 10-11, Type I 或者 BMS 10-79, Type II
  • 用BMS5-95将补片粘到整流罩上,确保补片的前边缘距离第一颗铆钉为0.63in. (16.00mm).
  • 在补片上钻出五个紧固件孔。
  • 重新安装 113A9380-1衬板和113A9350-11的封严。
  • 安装五颗紧固件。
  • 用BMS5-95填充补片四周与整流罩结合处。

方法3:

  • 拆下5颗紧固件
  • 拆下113A9380-2衬板及113A9350-11封严。
  • 确保113A9380-2衬板上的铆钉孔孔径为0.210in.(5.334mm)-0.215in. (5.461mm),如果孔径小于此,扩至0.210in. (5.334mm)-0.215in. (5.461mm).
  • 在整流罩的内外侧贴上玻璃纤维预浸料,件号为BMS 9-3 H2 or H3,玻璃纤维的粘贴范围至少在各个方向超出第5步制作的补片0.25IN,将玻璃纤维上边沿与整流罩边沿修剪平齐。
  • 制作一个厚度为0.063IN(1.60MM)的2024-T3补片(件号2024-T3-0.063),处理掉补片上的划伤等,补片尺寸见下图:

图片

  • 给制作的补片上涂一层化学转化涂层阿洛丁。
  • 在补片上涂一层底漆,件号BMS 10-11, Type I 或者 BMS 10-79, Type II
  • 用BMS5-95将补片粘到整流罩上,确保补片的前边缘距离第一颗铆钉为0.63in. (16.00mm).
  • 在补片上钻出五个紧固件孔。
  • 重新安装 113A9380-2衬板和113A9350-11的封严。
  • 安装五颗紧固件和垫片。
  • 用BMS5-95填充补片的四周。

方法2和方法3中用到的紧固件件号如下图:

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有次航后工作者发现某飞机3号船型整流罩外侧上部封严处的一颗紧固铆钉松动,如下图:
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图片通过查阅装机信息,该处衬板件号为113A9380-2,需要使用方法3进行修复。由于航材等原因,无法第一时间进行修复,于是给波音发了SR,波音答复:

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图片对于件号为113A9380-2的衬板,该处的紧固件松动,按SRM只能进行永久修复,如果遇到航班无法调整、航材保障困难、没有专业人员(制作铝板补片、打铆钉)等情况,给波音发个SR还是很有必要的,毕竟仅仅修复一个紧固件相对容易的多,办个保留,等后续协调到人力和航材后再按SRM从容处理。

737MAX的N1传感器导致发动机控制灯亮

自有案例

2024年8月,有1*00飞机出发实时监控警告,出发ENG 2 EEC C1的SMT信息,故障代码为77-43014 | FAN SPEED (N1) SENSOR CHANNEL-A AND CHANNEL-B SIGNALS DO NOT AGREE。

可能性原因

线路检查DJ510B pin1-pin2阻值83.2欧,pin1,pin2对地无穷,DP510B到DP5B,pin1-pin77阻值0.3欧,pin2到pin78阻值0.4欧,都对地绝缘,检查线束正常。

次日航前,发动机启动后控制灯亮,触发信息为73-44634 FAN SPEED (N1) SENSOR LOW TOOTH SIGNAL IS INVALID和77-43024FAN SPEED (N1) SENSOR IS OUT OF RANGE 。

73-44634 FAN SPEED (N1) SENSOR LOW TOOTH SIGNAL IS INVALID

(1)The low tooth signal that indicates fan position has failed.

(2)The low tooth signal amplitude is not sufficiently different from the other tooth signal amplitudes. Selected N1 must be valid and be greater than 34%.

(3)The fault is also set when 67% of single channel N1 sensor data contained noise for more than 90 cumulative seconds and the engine is running at or above idle.

(4)The fault is inhibited if the N1 sensor out of range (77-4302X) or the N1 soft sensor shift fault (77-4301X) is set. The cumulative persistence is latched until an EEC power cycle.

(5)The EEC resets the cumulative noise count after each power cycle, which typically occurs after the engine is shut down. If the EEC power is left on through multiple consecutive flights, normal levels of sensor noise may accumulate enough time to set this fault. It is important to check for indications that the EEC power was left on prior to performing additional fault isolation. Additional fault isolation is not necessary when this fault is set due to power that is accidentally left on.

77-43024FAN SPEED (N1) SENSOR IS OUT OF RANGE 

(1)Engine fan speed (N1) signal exceeds valid range (less than 0.00% below idle or 4.36% above idle, or greater than 141.50%) or EEC input circuitry is failed.

(2)The fault will also be set if the engine fan speed (N1) signal on both channels have been invalidated due to exceedance of noise.

测量DP5B pin77-78阻值无穷大(手册标准70-90欧),DP510B pin1-DP5B pin77 阻值0.6欧,DP510B pin2-DP5B pin78阻值0.6欧。DP510B PIN1-PIN2无穷(手册标准70-90欧),判断传感器故障。

在更换N1传感器的过程中,发现发动机侧的SHIM不在位。按手册要求孔探检查内部未发现SHIM的存在。

经核实,sensor安装有两种情况:(1)带shim安装。(2)不带shim安装。原因是让sensor和不同长度孔的发动机适配。 所以依据手册需要先确认当前是否是带shim的构型,核实要求一是看sensor本体再一个是孔探看发动机安装孔内壁。目前现场通过本体检查和孔探均没有看到shim,应该就是不带shim的情况,安装sensor不需要shim适配。

对于N1速度传感器,厂家认为当前装机的这些件号的N1传感器可靠性较差,发布了LEAP-1B-77-00-0006-01A-930A-D对传感器进行改装,厂家认为目前的设计对环境振动具有很高的灵敏度,这会在信号上产生噪声,从而产生EEC故障信息。新件号为VIN 3224KGB00 (P/N 364-044-903-0)

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