737MAX发动机多参数波动

HNA-HNA-24-2547-01C

2024年12月,22*F(MAX)飞机,机组反应下降阶段使用防冰,左发N1在50-60时,N1,N2,EGT,FF有波动(左发N1在54-57之间波动),油门杆无变化。关闭防冰后故障依旧,其他阶段正常。后续左发使用正常,N1在50-60时,N1,N2,EGT,FF无波动,左发引气压力无波动和异常。

由于数据的直观显示是引气参数存在大幅的波动,发动机各参数都存在波动。因此最开始的重点怀疑集中在引气系统上。

检查中参考AMM 73-00-00自检EEC无故障信息,OMF无故障信息,机上维护灯无点亮;依据AMM TASK 36-11-00-730-801 完成IASC测试,测试正常。参考AMM 36-11-00-700-801完成左发引气健康检查,INTERMEDIATE DUCTPRESS minus MANIFOLD PRESS为2psi,检查正常。

就此和波音做了沟通,

Q1. What is the cause of this abnormal fluctuation for N1,N2,EGT&FF?

R1. The decoded QAR Data Shows the Fuel Metering Valve (FMV) is oscillating during decent, the condition cleared on its own.

Q2. What should HNA do to solve this problem?

R2. Boeing recommends replacing the Fuel Metering Unit (FMU) per AMM 73-21-04.

后针对是否存在由于IDG导致N2指示问题,波音也做了明确,指多参数波动是发动机真实响应,并非指示问题导致。

襟缝翼超速特检程序更新

在机队中常遇到在复飞的时候遇到襟缝翼超速的情况,其中波音对于当时的加速度要求比较高,均一事一议的方式。

2024年12月,波音对737 AMM 05-51-08 FLAP/SLAT DOWN OVERSPEED CONDITION襟缝翼超速特检程序已更新,其中NG的手册刚以TR形式完成改版,MAX的手册预计明年5月前完成改版。正文内容主要变化如下图所示,对条件进行了细化,减少了需联系波音及无法商业运行的情况。

737NG的改版如下

货舱门内部手柄弹簧断裂可靠性调查

机队种发生过2次由于货舱门内部手柄弹簧断裂导致的门警告事件,通常发生在80节滑跑阶段。该断裂在增压情况下,不会发生失压事件,但是在落地后,由于此前的反复加压和振动,会导致货舱门打开的情况。断裂均为疲劳断裂。2023年制定的详细目视检查,并不能有效识别。因此制定了9-10机龄期间执行一轮弹簧更换的政策。

MAX发动机前锥结冰

2024年12月,有737MAX飞机在乌鲁木齐出港滑至除冰坪关车除完冰后,左右发在启动过程和启动后发动机振动值均超过4。

当地气象条件:-3℃,有冻雾天气。

地面检查双发风扇叶片、前锥区域有结冰,已完成加温除冰,检查风扇叶片、进气道、压气机进口导向叶片检查无损伤。

案例极少,分析当时地面水是以冰点水的存在,遇扰动凝结。

理论探讨:

理论上,发动机进气道直径越大,中心附近的温度越低。在同样的场温下,1B发动机中心(整流锥附近)的温度要比7B低,更容易结冰。

在相同的结冰条件下,不同整流锥的积冰存在差异。
尖锥、前锥后椭表面的“冰羽”覆盖范围较大,椭球帽罩表面的“冰羽”覆盖范围较小。尖锥帽罩和前锥后椭帽罩虽然低转速下表面积冰量较大,但是表面积冰会随转速升高发生脱落,而椭球和前椭后锥帽罩脱落冰量较小,因此尖锥帽罩更不易出现大量积冰,这与大涵道比帽罩防冰的设计要求一致,因此在帽罩结构设计中可优先考虑前部采用尖锥型面。

值得留意的是,发动机前锥结冰往往导致高振动值(可能大于4),当关掉发动机防冰后,振动值可能骤降。这是因为打开防冰后带来约3%的N1增速从而导致共振增加。

扳错开关导致飞机差点空中失控

来源于网络公众号

根据澳大利亚航空安全调查局刚刚发布的一起事件的调查报告,一架波音737又因为飞行员扳错开关导致飞机差点空中失控。

该事件发生在2023年9月6日从布里斯班至墨尔本的一架注册号为VH-YQR维珍澳洲航空波音737-800客机上。当飞机接近巡航高度时,客舱乘务员希望进入驾驶舱。当时机长为监控飞行员,在确认安全程序之后,机长伸手去打开驾驶舱门。但是因为和方向舵配平位置接近,而且手感比较像,所以机长实际上是使用的下图左边的方向舵配平电门,而不是右边那个驾驶舱门开关。

因为驾驶舱舱门开关需要保持在开的位置,一直到门被打开,所以机长是持续将方向舵配平电门转向左侧。错误的转动造成飞机方向舵配平向左到了极限。虽然作为操纵飞行员的副驾驶很早就发现了飞机开始带左坡度,改用自动驾驶航向选择飞行。但是飞机状态没有任何改善,于是他脱开自动驾驶,使用全部副翼向右转来制止飞机的左坡度。在飞机稳定下来后,飞行员发现需要使用驾驶盘(刻度盘)向右偏转35度来控制飞机。在检查哪里发生问题的时候,作为监控飞行员的机长这时候才发现方向舵配平打到最左侧。于是将方向舵配平回到中立位之后,飞机重新正常飞往墨尔本。但是在整个过程中,飞机左坡度达到42度,触发了坡度警告,并造成一名乘务员受伤。

之前的ANA也发生过类似的事故,2011年9月6日,当时是机长去洗手间,副驾驶一个人在驾驶舱,机长回驾驶舱时,副驾驶也是扳错电门。ANA这架737-700型飞机差点翻过去,飞机左坡度达到130度,下俯35度,高度从41000英尺掉了6300英尺(大约2000米),航向从052度变为257度,超过180度反转,飞机载菏达到2.68G。

飞机进入复杂状态。所幸副驾驶最后控制住了飞机,该次事故造成4名乘务员受伤,所幸没有造成其他乘客受伤。

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