ISE-24-21-35670
有航司发帖。在短封存程序中,每7天需要慢车15分钟,在RTS后不久,就发现件号UA538551-3的冷却器渗漏,确认为提升释压活门O型封圈损坏。封存后机队有10起发生,而封存之前总共仅有3起。
ISE-24-21-35670
有航司发帖。在短封存程序中,每7天需要慢车15分钟,在RTS后不久,就发现件号UA538551-3的冷却器渗漏,确认为提升释压活门O型封圈损坏。封存后机队有10起发生,而封存之前总共仅有3起。
ISO-34-21-35689
SWA最近有一些空速不一致的案例。在大多数情况下,这个问题是由皮托管探头中的昆虫引起的,希望分享自己的经验,并听取其他运营商的经验,以集体智慧看是否可以帮助减少皮托管探头堵塞昆虫。
这是一个适航/安全问题。
SWA在10周内经历了5次空速不一致事件。不出所料,这些主要是飞机封存过程中北美胡峰钻入孔洞。在特定机场特定地点更容易发生,这些热点区域需要特别管理,尽量减少皮托管探头暴露的时间。我们也见过沙子/碎片被吹进皮托管探头的情况,但这种情况要少见得多。
北美胡峰的主要特征如下:
1. 靠近草地。相比开阔停机坪,航站楼登机口通常没有发现有大范围的问题。
2. 在热带和亚热带地区况更糟(尤其是蝴蝶活动季节)。
3. 有季节性。研究表明,北美胡峰以蝴蝶幼虫和其他幼虫为食。 最有效的缓解措施是用严格的程序尽量减少无保护的皮托管探头,也可以在离飞机很近的草地上喷洒药水,无论是在登机口还是在远机位。最后,还可以使用木块筑的巢,木块上有不同大小的洞,以吸引黄蜂,并提供筑巢的替代地点。
ISE-30-17-18149
SD航发帖,表示
跟帖:
SWA有138个装机904WHCU,没有拆换
XIA有100个装机904WHCU,5起拆换,4起NFF
WestJet有38个装机904WHCU,有一个拆换过两次,均NFF。
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 271101 |
信息分类 | 故障类OR操作类 |
故障等级 | 5 |
事件分类 | 重要系统故障OR飞行操作 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | 无 |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 卫星电话或ACARS |
复核要点 | 通报机组在自动驾驶工作的情况下,监控到副翼配平的异常工作,请机组确认是否作动了电门。 提醒机组在自动驾驶脱开的一瞬间,可能存在飞机滚转姿态的大的变化,请机组做好操作准备。 如机上出现打印提醒,则突然的滚转角可能在30度以上。在脱开自动驾驶后, 可以尝试使用电配平方式使驾驶盘回中。 |
报文解读 | 副翼电配平异常工作 大于15秒提供机上打印,打印内容为: WARNING:AILERON TRIM FOR 15 SECONDS. |
标准处置建议 | 1,通过卫星电话或ACARS告知机组地面监控的异常。 在自动驾驶工作的情况下,副翼电配平出现了异常工作,这种情况在自动驾驶配平时, 无法看到驾驶盘的偏转。但在脱开时,由于定中凸轮回中的原因, 驾驶盘偏转角将与此前电配平角度一致,如果滚转角大,则存在飞机失控的风险。 2,该信号来源于电配平面板直接提供给马达的115V电信号, 2.1当译码出现左右同时配平信号时,为非指令配平,必须完成排故后放行。 2.2当译码出现少量向左或向右配平, 询问机组是否执行过配平,如与机组反馈对应,完成配平测试,检查马达插头无污染,可以放行飞机。 如机组反馈未注意,可以决策放行。 3,当确认为故障,或对机组操作造成重大影响后果的事件, 需测量面板与马达之间的线路,尤其是脱开面板后,测量马达供电线路是否存在虚电压,以及各线路对地绝缘性。测试马达是否工作正常,按需更换。 4,更换副翼配平控制面板。 |
机组操作 | 自动驾驶脱开时,可能存在突然滚转。 |
信息通报 | 按正常信息通报流程 |
可能性后果 | 可能导致飞行姿态无法控制,参考故障总结中的案例。 |
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 302104 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | R COWL ANTI-ICE VALVE FAIL |
信息复核 | 否 |
复核方式 | N/A |
复核要点 | N/A |
报文解读 | 右发防冰活门潜在失效。 尚未表现出故障灯亮的情况。 |
标准处置建议 | 1,核实报文的引气压力值, 如果引气压力值低于12PSI,不需要处理; 2,当出现时核实历史报文数据,仅当查询历史10个航段出现了3次以上,需记录在状态网,并开展后续的排故工作。 3,在触发排故需求后,3个飞行日内更换右发防冰活门。 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | N/A |