| 机场代码 | 机场名称 | 海拔高度(米) | 海拔高度(英尺) |
|---|---|---|---|
| HAK | 海口美兰国际机场 | 23 | 75 |
| KMG | 昆明长水国际机场 | 2103 | 6899 |
| XIY | 西安咸阳国际机场 | 479 | 1571 |
| PEK | 北京首都国际机场 | 36 | 118 |
| CGO | 郑州新郑国际机场 | 113 | 371 |
| SZX | 深圳宝安国际机场 | 15 | 49 |
| SYX | 三亚凤凰国际机场 | 13 | 43 |
| CAN | 广州白云国际机场 | 36 | 118 |
| TNA | 济南遥墙国际机场 | 16 | 52 |
| CSX | 长沙黄花国际机场 | 11 | 36 |
| URC | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | 516 | 1693 |
| FOC | 福州长乐国际机场 | 12 | 39 |
| HRB | 哈尔滨太平国际机场 | 131 | 430 |
| KWE | 贵阳龙洞堡国际机场 | 1139 | 3737 |
| CKG | 重庆江北国际机场 | 360 | 1181 |
| LHW | 兰州中川国际机场 | 2075 | 6808 |
| HGH | 杭州萧山国际机场 | 12 | 39 |
| WUH | 武汉天河国际机场 | 34.45 | 113 |
| DLC | 大连周水子国际机场 | 15 | 49 |
| TYN | 太原武宿国际机场 | 780 | 2559 |
| NKG | 南京禄口国际机场 | 14 | 46 |
| XMN | 厦门高崎国际机场 | 13 | 43 |
| NGB | 宁波栎社国际机场 | 11 | 36 |
| KOW | 赣州黄金机场 | 12 | 39 |
| WNZ | 温州龙湾国际机场 | 12 | 39 |
| HET | 呼和浩特白塔国际机场 | 1058 | 3471 |
| PVG | 上海浦东国际机场 | 23 | 75 |
| KHN | 南昌昌北国际机场 | 18 | 59 |
| ZUH | 珠海金湾国际机场 | 12 | 39 |
| TSN | 天津滨海国际机场 | 3 | 10 |
Blog
作者: zeng6350
罕见的双组件不工作故障
来自于网络公众号
一、故障现象:
1)再现检查,空调系统没有故障指示。
2)检查APU工作正常,管道压力正常。
3)将两个空调组件电门放在OFF位,相应的发动机N1 LIMT变大,说明组件活门工作应该是正常的。通过CDU进维护页面看组件活门也确实是打开的。
4)唯一的异常现象,是不论如何开关两个空调组件电门,出风口都只有再循环风扇的那点儿微弱气流。
5)后续发现空调会以大约5分钟为频率间断工作。双组件要供气一起供,要断气一起断气。
6) TRIM AIR电门关闭后双组件供气恢复正常
二、原因分析
1、基本原理
当TRIM AIR电门接通时,两个空调组件按照三个温度选择器中的最低值制造冷空气。冷空气进入混合总管后会被分为三股,分别输往向驾驶舱、前舱和后舱。
来自TRIM AIR活门的高温引气同样也被分为三股,分别混入输往驾驶舱、前舱和后舱的空调冷气之中。
三个区域温度控制活门通过调节高温引气的混入量,实现三段机舱独立的温度控制。

当TRIM AIR电门关闭时,左组件按照驾驶舱温度选择器需求制冷,右组件则按照前后客舱温度选择器的平均值进行制冷。

2、原因分析
TRIM AIR电门在接通位,但TRIM AIR活门失效在了关闭位。但组件/区域温度控制器的工作逻辑只认电门,不认活门。
所以左右空调组件仍然按照三个温度选择器中最低的设定需求制冷。系统认为组件下游的配平空气系统还会掺混高温引气,将冷气调制成客舱需要的温度。但实际配平空气管路没有气。
如果仅仅是这样,结果最多是机舱偏冷。机组为了加温逐渐调高温度选择器。空调组件最终还是能调制出适宜温度的空气,直接供向机舱。
但是,当天的地面湿度较高。
空调组件内部有水分离器,所以空调出口的冷气湿度很低。但是再循环风扇将机舱内高湿度的空气直接送进混合总管。
水汽遇到低温空气后,冰开始逐渐附着在混合总管下游,相对较细的区域温度管路中。
由于获得的冷气越来越少,机舱的温度始终将不下来。这又反过来刺激空调组件进一步降低出口温度。更低的空调出口温度又加剧了积冰的速度。
最终的结果就是积冰彻底堵塞了混合总管下游的管路,导致供气中断。
管路完全堵塞后内部积冰逐渐消融,又重新被气流吹通。机舱供气再次恢复。
如此循环往复。
事后在另外一架飞机上,通过拔TRIM AIR跳开关的方式“欺骗”控制器,成功地再现了当天的故障。

由于关闭了TRIM AIR电门,导致组件/区域温度控制器工作逻辑切换。
左组件按照驾驶舱温度选择器需求制冷,右组件则按照前后客舱温度选择器的平均值进行制冷。
组件供气回暖融化了混合总管下游的积冰。供气也就恢复了。
面板灯头掉落
有飞机反映,1号燃油箱左前燃油低压灯灯头脱落,根据CMM28-09-31灯头拆装提示及图示原理、新旧灯头对比,判断由于杆上锁定滚珠丢失缺陷导致无法完全固定而脱落。
新旧灯头比较

正常灯头有两个滚转去卡住固定槽


附:
CMM




关于AMM 26-21-00-720-802测试步骤与实际不一致的情况说明
SR HNA-HNA-25-1789-02B
在执行发动机火警系统关断测试(AMM 26-21-00-720-802)时,观察到的结果与手册不符。
1、 在执行步骤E13-E20时, 根据步骤E13将跳开关C01286和C01283断开后,将GEN CONT开关设置为ON,在DP1206引脚2和3之间读取到5.8Ω,这不符合步骤E16的要求。
2、 两个跳开关均闭合且将GEN CONT开关设置为ON时,相同测量读取到230.6 kΩ,满足步骤E16的要求。

就此波音答复:
波音确认,电阻测量必须在跳开关C01283和C01286闭合的情况下进行。我们将修订737NG AMM TASK 26-21-00-720-802,在步骤E.(14)之后增加闭合电路断路器的步骤。
此更改计划纳入2025年10月15日修订的737NG AMM中。