737NG-FTD-57-23002 / 737MAX-FTD-57-23004

Potential Fuel Drainage onto Engine Exhaust Nozzle Due to Non-Conforming Form-In-PlaceGasket / 原位成型的密封垫不符合工艺标准导致燃油可能排放至发动机排气尾喷

一、适用性:

1、737NG飞机:737-600/700/800/900/BBJ中线号为(L/N)1981、2093和3834-8592的飞机;

2、73M(737-7、-8、-8200、-9、-10)中线号(L/N)为5788–8550的飞机,不包括以下所列:

• 线号为L/N 5602、5668和5782(1A001、1A002和1A004)的飞机已经用于大翼前缘渗漏测试认证,且已经通过验证;

• 线号为L/N 6250、7260、7273、7451、7471、7488、7573、7616、7620、7653、7746、7779、8040、8087、8134、8147、8150、8209、8331、8417、8508、8510、8512–8519、8523–8524、8529–8531、8533–8540、8543–8550、8551及以后的飞机不受影响。因为从2023年3月13日开始,L/N 8551(含)之后的所有737 MAX飞机,已经通过NCR(Non-Conformance Record/不合格记录)要求生产线必须执行此渗漏检查。

二、描述:

2023年3月,波音生产部门对一架737-8飞机的部件件号(P/N)116A8510-602发动机燃油关断活门接近盖板进行了不合格记录(NCR)。

发动机燃油关断接近门包含一个成型(FiP/form-in-place)密封垫,该密封垫提供了一个燃油密封接口,以防止易燃液体渗漏或滴落到发动机排气尾椎表面。

执行燃油关断接近盖板渗漏检查的AMM测试步骤,通过漏斗倒入16盎司水,不仅发现漏水,而且水还滴到发动机尾喷上。有关漏水迹象,请参阅标题为“漏水测试”的图3。

将NCR扩展到所有737 MAX飞机,要求生产线必须执行此渗漏检查,以验证燃油密封垫的气密性。

三、背景:

2005年9月,一架737-700飞机的营运人报告称,5号前缘缝翼内侧的大翼前缘区域发生了浇注式大量燃油泄漏(泄漏量超过2500磅)。渗漏的燃油流到右侧发动机核心整流罩和排气区域

随后的调查发现,渗漏发生在没有合适排水路径的大翼前梁区域。具体由于连接的下止点固定螺帽从螺栓上松开,导致燃油排放到发动机排气尾喷上。松动的螺帽卡在缝翼导轨壳体中。当5号缝翼收上的过程中,此壳体被刺穿,形成一个穿孔,导致燃油渗漏。

波音启动了服务相关问题(SRP)737NG-SRP-28-010,以纠正易燃燃油排放路径。安全审查委员会认为,动态式燃油渗漏属于人身安全问题。 渗漏的燃油漏到高温度的发动机排气锥容易引燃火灾,而随着时间的推移,火势存在沿着吊架和机翼下表面区域向上蔓延的机率。这可能会伤害地面人员、乘客或机组人员。故作为大翼前缘的改装变化,将在发动机外侧的翼梁活门接近盖板上添加一个FiP密封垫。

由于设计上的相似性,737 MAX在发动机燃油关断活门接近盖板上加入了一个等效的就地成型密封垫,以防止渗漏的燃油排放到发动机排气表面。

2005年12月,随着服务信函(SL)737-SL-57-084的发布,波音关闭了此问题。

燃油接近盖板存在离位公差,而此盖板的紧固要求FiP密封垫上涂抹了薄薄的密封剂。密封胶与FiP密封垫相接触,造成盖板的密封面不平,最终导致燃油渗漏。所以不允许使用密封剂修补。FiP密封垫的目的在于确保万一发生翼梁活门盖板处的燃油渗漏时,燃油可以通过大翼前缘易燃燃油渗漏区域的正确路径排放至机外。请参阅标题为“易燃区域”的图1。

波音已确定发动机上存在燃料渗漏的可能性为适航安全问题(飞机级别),并已为737机队启动了737NG-SRP-57-407(737MAX-SRP-57-0407)服务相关问题。请参阅标题为“燃油渗漏位置”的图2。

由于737 MAX的燃油接近门设计与NG相似,请参阅机队文章737MAXFTD-57-23004了解详情。

四、状态:

波音目前正在研究此问题的缓解方案,后续将给相关737NG运营人提供解决此问题所需的补充工程措施。

生产:

  • 修订适用图纸(通过放宽整流罩要求(relaxing the fairing requirement)、增加渗漏检查要求和添加不允许使用密封剂修补的说明,以解决此设计偏差)。
  • 新增一项燃油渗漏操作检查的维护程序,以验证发动机燃油关断活门接近盖板是否具备液体气密性。

改装:

  • 发布紧急服务通告(ASB)737-57A1359,通知营运人对发动机燃油关断活门接近盖板进行渗漏测试。如果发现任何渗漏,拆下并更换FiP密封垫。
  • 修订AMM 57-41-02,提供相应警告说明。

五、临时措施:

六、最终措施:

波音将提供以下服务:

•发布紧急服务通告ASB 737-57A1359

•修订AMM 57-41-02

七、附件:

图1:易燃区域

图2:燃油渗漏位置

图3:漏水试验

关于737max MMSG 32-40004 TBMU Has An Internal Fault 与 32-4000X TBMU Brake Temperature Sensor Position X Signal Is Out Of Range的须知

近日有运营商报告了机队中频繁的维护信息32-40004 TBMU Has An Internal Fault 与 32-4000X TBMU Brake Temperature Sensor Position X Signal Is Out Of Range。排故发现在M03284刹车温度传感器瞬时电压抑制二极管 的电插头处的过度涂胶造成了上述维护信息。

下图为正常的插头图片,可以看到插头与销钉之间接触正常

下图为不正常的插头图片,可以看到橙色的胶干涉了销钉与插头的接触,看到清晰地看到黄色色带,另外摇动线可以观测到电阻值的大幅跳动

波音建议飞机遭遇瞬时维护信息32-40004 TBMU Has An Internal Fault 与/或 32-4000X TBMU Brake Temperature Sensor Position X Signal Is Out Of Range时,建议参考WDM3246-11检查相应的刹车温度TVS二极管插头连接是否正常。这些电插头的位置在下列站位的客舱地板下(接近需要拆地板与座位):

M03284 STA 673 LBL 44
M03285 STA 720 LBL 44
M03286 STA 720 RBL 44
M03287 STA 668 RBL 44

海技执管的16架737max飞机均为未安装BTMS系统的构型,与此类故障无关。但股份后续引进的3架737max飞机均为BTMS构型,如果出现上述MMSG,可考虑参照737-SL-32-226排故处理。注意波音对此类故障提供索赔。

R ENG CONTROL

项次内容
代码730002
信息分类故障类
故障等级5
事件分类重要系统故障
实现构型ALL
关联信息N/A
信息复核需要
复核方式落地后观察控制灯是否亮
复核要点是否观察到控制灯亮
报文解读右发不可放行信息
标准处置建议观察发动机控制灯是否点亮,自检EEC,根据故障代码排故
机组操作N/A
信息通报发动机工程师,机队经理
可能性后果发动机控制灯亮不可放行,临时排故可能引起延误

L ENG CONTROL

项次内容
代码730001
信息分类故障类
故障等级5
事件分类重要系统故障
实现构型ALL
关联信息N/A
信息复核
复核方式落地后观察控制灯是否亮
复核要点是否观察到控制灯亮
报文解读左发不可放行信息
标准处置建议观察发动机控制灯是否点亮,自检EEC,根据故障代码排故
机组操作N/A
信息通报发动机工程师,机队经理。
可能性后果发动机控制灯亮不可放行,临时排故可能引起延误
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