PSS系统结冰导致双发PS3超限及控制灯亮

2024年11月,737MAX(B-20XC)飞机在某天的某个航段中双发先后出现PS3超限信息:COMPRESSOR DISCHARGE PRESSURE (PS3) SENSOR IS OUT OF RANGE,发动机工作正常,落地后先是维护灯亮,滑行过程中双发EEC控制灯亮,后续滑到位后双发EEC控制灯熄灭,只有维护灯亮,检查状态页有ENG 2 CONTROL和ENG 1 CONTROL信息,OMF当前页面有ENG 2 CONTROL ACTIVE 和ENG 1 CONTROL ACTIV信息,均对应73-43304 | COMPRESSOR DISCHARGE PRESSURE (PS3) SENSOR IS OUT OF RANGE |DETECTED BY: ENGINE-2 EEC CHANNEL-B | Active | Hard | Cruise | 无 | 无 | 22-Nov-2024 06:26:00 新警告
73-43303 | COMPRESSOR DISCHARGE PRESSURE (PS3) SENSOR IS OUT OF RANGE |DETECTED BY: ENGINE-2 EEC CHANNEL-A | Active | Hard | Cruise | 无 | 无 | 22-Nov-2024 06:07:00 新警告
排故工作完成双发PSS、PS3、P3B管路吹除,参考 AMM71-00-00-700-808-G00执行双发 Test No. 32 – Engine Idle System Test测试正常。

根据CFM分析,PS3压力超限(Out of Range, EEC故障代码330),PS3压力不一致(Disagree,EEC故障代码329)和P3B压力不一致(Disagree, EEC故障代码298)这些故障信息可能是PS3信号管或PSS组件水汽结冰堵塞的早期迹象,将有可能导致后续的航班延误或取消。CFM建议在下一个方便的机会采取必要的措施来解决观察到的发动机状况。在执行维护工作之前,发动机面临双通道故障(不可放行)的风险增加,此警告可能由发动机当前航段快照报告中的EEC故障代码触发。然而,一个已知EEC软件逻辑问题可能导致故障航段报告增加,当前面的航段被报告为发生在当前航段时,就会发生这种情况。为了解决这一问题并防止在随后的飞行中报告先前的故障,有必要记录EEC生成的故障消息,然后从EEC存储器中删除EEC生成的维护消息。

厂家建议工作通常如下(仅供参考),也可参考EO-COM-73-2022-009的步骤执行。

1. CFM recommends taking the necessary actions to resolve the observed engine condition(s). The following recommendations may aide in the troubleshooting process.

2. CFM recommends applying the PSS system warm-up procedure per Service Bulletin 71-0004 until Service Bulletin 73-0014 is completed, if extended grounds times have occurred per SB 71-0004.

3. CFM recommends performing Service Bulletin 73-0014 on the faulted engine to remove moisture from the PSS unit and PS3 and P3B sense lines at the next convenient maintenance opportunity. Additionally, it is recommended to perform Service Bulletin 73-0014 on the sister engine at the same or subsequent convenient maintenance opportunity. a) If the PSS, PS3, and P3B sensing system blowout and vacuum procedure cannot be performed, the Pressure Sub System (PSS) may be replaced as an alternate action. Replace the PSS per AMM tasks 73-21-11-000-801-G00 and 73-21-11-400-801-G00. NOTE: When removing the PSS, CFM recommends that the PS3 and P3B lines be cleared of any moisture by blowing clean compressed air or nitrogen into the end of lines where disconnected from the PSS (approximately 100 PSI not to exceed 200 PSI) for a minimum of 3 minutes. Continue until no moisture is observed exiting the sense line weep hole located at the 6:00 o’clock position in the aft location of the fan compartment. Reference AMM Task 73-21-11-160-801-G00.

4. The next following steps are necessary to complete with EEC Software Version 6.73 and previous versions to prevent PSS Freezing-related faults from affecting the monitoring capability by generating false indications of new faults detected. False indications could result in an unintended CNR.

5. Make a record of all engine faults present on the Onboard Maintenance Function (OMF) Fault History page.

6. Perform AMM Test No. 35 – Erase All Channel A Faults Special Functions Test per AMM TASK 71-00-00-700-811-G00.

7. Perform AMM Test No. 36 – Erase All Channel B Faults Special Functions Test per AMM TASK 71-00-00-700-812-G00.

8. Make sure the EEC MAINT POWER switch is set to NORM and the GND TESTS switch to NORM after completing the tests per AMM TASK 73-21-00-800-801-G00.

9. Return engine original configuration

10. Please report findings to CFM Diagnostics.

厂家研究资料显示,LEAP-1B发动机PSS系统的PS3/P3B信号管中如果存在水汽的话,则在飞行中易结冰并堵塞感应系统,严重时可能影响发动机推力甚至空停,根据厂家ESB已下发EO每750FH对PSS系统进行去除水汽工作。

12月18日补充说明

问题背景:

LEAP-1B发动机PSS组件主要用来监控HPC出口(10级)压力PS3、引气压力P3B、环境压力P0,将空气压力转换为电信号传递给EEC的组件,用于发动机推力计算与控制。发动机运行过程中,潮湿空气会随着PS3、P3B管路进入PSS组件内部,在起飞等高功率阶段,高压潮气会在PSS组件内部凝结成水或水汽。随着发动机长期运行,PSS内部会集聚过多水汽,冬季寒冷天气易冻结感压膜盒,导致PSS电压力信号错误或波动,造成发动机推力不稳定甚至推力控制丧失(Loss of thrust control),世界机队发生过1起地面中断起飞(ATO)和2起空中推力控制丧失(loss of thrust control)事件。

厂家措施:

  1. 发布SB 73-0014,每750FH定期吹除PS3、P3B管路内部水汽,并真空抽除PSS组件内部水汽。
  2. 开发了PSS结冰CNR,当监控到PSS结冰状态时,在3天或30FH内参考SB73-0014完成PSS系统除湿。
  3. 升级EEC软件至6.72,调整PS3选择逻辑,当PS3结冰时,EEC使用PS3模型计算值来进行推力控制,解决PS3结冰导致的推力不稳定或推力控制丧失问题。
  4. 厂家后续将发布改装SB(3个SB:分别涉及EEC软件、供电线束、PSS硬件),增加PSS组件加温功能,消除PSS结冰问题,SB发布时间暂未确定。

我司措施:

  1. 下发EO-COM-73-2022-009《去除LEAP-1B发动机PSS、PS3、P3B感应系统中的水汽》,每750FH执行PSS除湿。
  2. 全机队已升级EEC软件至6.73。
  3. AHM监控PSS传感器系统故障,收到故障后及时排故。

运行经验:

  1. 世界机队完成EEC软件升级后,未再发生过ATO或LOTC等事件,解决了发动机运行安全问题。
  2. 按照SB 73-0014每750FH定期除冰后,PSS结冰故障明显减少,但是无法完全杜绝,尤其是在冬季寒冷天气条件下容易触发PSS结冰故障,国内各家航司均有类似问题。

工程分析:

  1. 根据系统逻辑,如果PSS单通道故障,只会触发故障代码,不会导致发动机控制灯亮,除湿工作可以安排在航后执行。但如果双通道均出现PSS结冰故障,会触发发动机控制灯亮,导致飞机不能放行,需AOG排故。
  2. 由于发动机双通道的工作环境是一样的,在冬季寒冷天气条件下,比较容易出现双通道故障甚至是双发双通道故障。
  3. PSS除湿需要使用氮气瓶和真空泵等特殊工具,外站或小基地可能会出现无法保障的情况。

以上分析表明,现有措施虽然能解决发动机运行安全风险,一定程度上减少PSS结冰故障发生率。但在冬季寒冷天气条件下,PSS结冰故障仍然发生较多,而且一旦双通道同时结冰故障,容易导致飞机长时间延误或航班取消,对飞机运行造成很大影响。故经综合评估,提出建议如下:

  1. 冬季期间,建议各航司不要安排737MAX飞机在北方寒冷机场过夜。
  2. 冬季期间,建议各航司尽可能减少或不安排737MAX飞机执飞北方寒冷地区航班。
  3. 建议当出现单通道PSS系统结冰相关故障时,安排飞机不执飞北方寒冷地区航班,并尽可能安排在主基地间飞行,同时航后必须完成PSS除湿工作。
  4. 结合B-20*C飞机的数据(故障触发时距离上一次PSS除湿相隔366FH)及国内部分航司的冬季管控经验(N航375FH, X航300FH),调整EO-COM-73-2022-009《去除LEAP-1B发动机PSS、PS3、P3B感应系统中的水汽》的执行间隔:每年11月1日至次年3月31日,EO执行间隔缩短为350FH;除以上时间以往,保持EO间隔不变,仍为750FH

DUAL PACK OFF

项次内容
代码215303
信息分类故障类
故障等级5
事件分类重要系统故障
实现构型祥鹏机队
关联信息N/A
信息复核需要
复核方式uplink请求参数,译码核实,航班后询问机组。
复核要点飞机是否在高高原机场执行无引气起飞,报文是否在起飞阶触发,有无其他空调引气系统的监控报文。
报文解读双组件关闭。可能是无引气起飞时,APU引气压力不足导致的;也可能是机组误操作未开双组件。
标准处置建议可能为APU引气故障导致的双组件关闭,应自检ECU根据故障代码处理。
机组操作N/A
信息通告仅用于真实故障1,通报当日公司值班;2,通报机队经理。
可能性后果空中失压,氧气面罩脱落。事故征候类事件。

737NG主起落架中门后下部连接处的丢失部件

737NG-FTD-52-24001

一、描述

2023年,有运营人报告发现了一起左主起落架门机构有一个筒型螺母丢失,其他螺栓都在位。报告时这架飞机累积了64285飞行小时与25645飞行循环。

二、适用性

737NG飞机

三、背景

2024年,4个运营人在完成SB 737-52-1170 后报告了主起落架有丢失/安装松的紧固件。其中3个运营人是丢失,一个运营人报告了中门连接处的安装松。所有报告来自737NG。部分丢失部件见下图。

波音确定这些丢失的部件是可能的飞机/人员安全隐患,并启动了SRP 737NG-SRP-52-0157.

隐患1:有主起中门与内门脱离的可能性,脱离的部件可能会撞击飞机导致影响持续安全飞行/着陆的损伤。

隐患2:有主起中门与内门脱离的可能性,脱离的部件可能会刺穿飞机包括风挡,导致人员受伤或空中失压。

隐患3:有主起中门与内门脱离的可能性,在跑道上产生FOD。

隐患4:有主起中门与内门脱离的可能性,打击到地面人员。

中门围绕门平面的旋转不会因主体紧固件的丢失而直接受到限制。下门在无支撑的方向上对中央门施加力矩。如果杆没有大的位移来承载侧向载荷,这个门就无法支撑飞行载荷。这将导致振动,最终导致零件离机(PDA)事件。

737max采用了另一种设计,可在丢失紧固件的情况下支撑有限的载荷,故不受影响。

SB737-52-1170及AMM中没有提及此筒形螺母力矩有自锁的特性,故安装拆换此螺栓不需要考虑锁紧力矩。现有的检查不足以发现主起落架中门后连接处丢失或松脱的紧固件。

四、状态

波音目前正在制定缓解行动概念,以确定运营商为解决这一问题所需的额外服务行动。

五、最终措施

对于所有已交付的737NG飞机,波音将发行一个Special Alert SB 通知运营人所需的检查与随后的措施。

737NG/max加油管破裂

737-FTD-28-24001

一、描述

波音收到了多起中央油箱向右主油箱的非指令串油的报告,从飞行前,空中到着陆滑行均有报告。部分事件里,过量的燃油从右边的通气油箱溢出。

以下视频案例说明:当地时间2024年8月24日,印度尼西亚音乐家Kunto Aji在社媒X上发布的一段视频受到了广泛关注。视频显示,印尼鹰航一架波音737-800客机(注册号为PK-GFW)在苏加诺-哈达国际机场滑行时右翼流出大量燃油,当时客机即将起飞,印尼鹰航对此事件做出了回应。该航班为雅加达-北干巴鲁航线的GA-174航班。机长在例行检查飞机燃油水平时发现了泄漏,机上有一名乘客也报告了这一问题,在了解到这一问题后,机长出于安全考虑,决定返回停机坪,对燃油泄漏迹象进行彻查。

二、适用性

所有737NG与737max机型

三、背景

运营人发现这些非指令漏油的根源都是右主油箱内断裂的加油管。这个管子正常情况下承担着将中央油箱的燃油经右主油箱送往翼梁活门的工作(需要中央油箱泵工作)。当它破裂时,送往翼梁活门的燃油会进入右主油箱,导致右主油箱的燃油过多,甚至溢出。

报告的案例中,一名飞行员起飞时看到右翼有燃油流出,紧急返航,着陆时大量燃油从右大翼通风口涌出。目前已有24个运营人报告了类似案例(16起NG与8起MAX)。波音的持续操作安全程序评估这个问题不属于安全问题。

四、状态

管路破裂的根本原因还没有确定。波音公司已决定推进一项解决方案,该方案将涵盖任何可能的根本原因。一旦设计成熟,波音公司将分享有关该解决方案的更多细节。

五、临时措施

运营人应该注意非指令串油,燃油不平衡与溢油事件。如果燃油是非指令流入右主油箱的,应该考虑加油管破裂是可能的主要原因

实物接近看,从右侧大翼的632CB进入,比较容易看到,是里面一根,使用反光镜或者手机伸到背面可以很方便拍到。

2025年5月波音WTT会议更新管路设计方案

关于DEU无法进入自检的说明

机队历史偶尔会出现DEU新件装机后发现无法进入自检的情况,通过对串DEU仍无法恢复,最终再次更换DEU后恢复正常。

针对DEU无法进入自检的情况,厂家发布了SIL对该问题做一说明,当出现CDS FAULT信息,同时无法进入自检时,通过复位DEU主用跳开关进行复位,若信息消失,则无需更换部件,以减少NFF的发生。目前FIM 31-62 TASK884已参考厂家SIL进行了更新。

针对CDS FAULT信息无法进入自检,或新件装机无法进入自检的情况,建议参考FIM和SIL进行检查后,若复位跳开关,重装或对串部件仍无效,则安排更换。

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