MBD碳刹车构型主轮失效始末

MBD碳刹车构型,主轮中心毂环切故障,从2016年首次出现失效以来,每年都有发生。究其根本原因,我们分析还是由于主轮悬臂梁设计原因带来的。驱动键悬空缺乏支撑,易产生弯曲跳键;内轴承力臂过大,在受到横向加速度的时候易发生位移;碳刹车散热较难,比钢刹车高出约100度,而没有风扇辅助散热,导致中心毂内轴承位置(2-3级动盘)易发生金属膨胀差异,使轴承杯的过盈量下降。

2020年9月,机队出现驱动键松脱的问题。发现了新的设计缺陷:驱动键的固定一端插在轮毂上,一端通过垫块三联的方式固定到轮毂上,此设计容易产生螺栓松动,通过历史查询有记录的有两次驱动键丢失,和2020年以来2次发现螺栓松动。当前将驱动键螺栓重新磅紧力矩从1800CY减少到每次胎皮更换180CY左右。同时用标志漆进行防错位标识,日常检查。并提交厂家要求提高自锁力。

2022年1月出现碳盘钢卡断裂掉落的问题,针对这个问题厂家拟取消钢卡间的连接,并增厚钢卡和使用更粗的铆钉。

2022年1月波音发布737NG-FTD-32-22001, 表明MBD主轮存在漏气的情况,24小时漏气量可达5%,主要由于梁板轮毂间的封严问题。尚未明确解决方案。漏气易导致胎皮异常磨损。

因以下可靠性调查报告,机队数据涉及公司商密,请使用公司主管以上人员邮箱,向HNATJSTD@HNAIR.COM索取。

B-5*89右外主轮失效调查

B-15*9左外主轮失效调查和MBD刹车缺陷分析

B-71*7右内主轮驱动键跳键调查

B-12*8左外主轮失效调查分析

B-71*7右内主轮失效调查

B-13*3右内主轮驱动键跳键调查

B-20*F右外主轮失效和MBD主轮风险评估

2020年6月航科院的解释如下

1.      B737NG飞机碳刹车机轮失效调查进展
B737NG飞机曾发生多起碳刹车机轮失效事件,涉及多个厂家产品。作为主要的OEM厂家,赛峰起落架(SLS ,即之前的MBD)为国内16家航空公司提供产品和技术支持。为解决轮毂失效事件,赛峰曾对机轮进行过多次升级,件号从最初的C20626000升级到C20626200,初步提高了轴承杯和轮毂间的紧配合度;然后又进一步升级为C20626200/A,将紧配合提升到最大。提高紧配合力能降低机轮失效事件发生的概率,但不能完全避免。
赛峰(SLS)调查和试验发现,外侧主轮内轴承在转弯时所受的径向和轴向力更大,但单独的高侧向力并不会导致轮毂失效,同时只有在持续高温条件下,两者叠加才会出现轴承和轮毂失效事件。持续高温条件可能与公司的运行策略和运行环境有关。OEM厂家建议:可通过调整降落后降低改出跑道转弯时的速度,从而有效降低轮毂侧向力导致的应力;以及各种可有效降低刹车/轮毂温度的措施(如发动机反推使用情况、过站期间使刹车有效降温等)。
2020年1月29日,赛峰(SLS)发布SB C20626-32-05,提供新的件号为PNR F28330000的轴承杯检查工具,建议在执行轮胎更换和机轮翻修(以及大修)时使用203N.m(150lbs.ft)的力矩旋转轴承杯,以检查轴承杯是否松动。该检查可有效发现轴承杯磨损早期征兆,尽最大可能降低后续发生机轮失效的几率,且操作便利,约额外耗时5分钟左右。各相关公司需关注本SB的落实情况。赛峰也在进行新构型轮毂的设计,以降低内侧轴承和轴承杯接触面的变形,计划2021年发布。

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