湿电流法解决启动电门位置信号不一致

外部航司经验

有航司反映,机队出现多起,因起动电门位置信号不一致代码,更换起动电门的事件。其中更换件号:530938-1的电门7次,更换件号:6600-2849的起动电门1次。可知代码为73-X031Y。

一、故障验证

1.只脱开2号微动电门接线桩上的导线,将跳线和这两根导线连接,跳线的另一端接到一个变阻箱上。调节不同的电阻后,在DEU的输入监控中查看inset E F9状态变化。经过多次尝试,发现当变阻箱阻值调节到3360欧时,F9状态会在OPEN和GROUND之间变化。

2.只脱开5号微动电门接线桩上的导线,将跳线和这两根导线连接,跳线的另一端接到一个变阻箱上,调节不同的电阻后,进行EEC测试,看EEC是否记录73-X031Y代码。经过多次尝试,发现当变阻箱阻值调到3500欧时,EEC记录73-X031Y代码。

二、打磨的方法

测量某微动电门阻值3000欧,拆除此微动电门上的两颗铆钉,内部结构如图,没有发现内部部件断裂,没有部件外观接触不好的情况。但测量微动电门接线桩的阻值仍然3000欧且数值。打磨触点后,再次测量阻值最大小于1欧,并且数值稳定不跳动。

三、湿电流法

1.测试之前微动电门的阻值随作动按钮慢慢松开或压缩,数值一直跳动,最大1700欧左右。

2.在微动电门两端接线桩上接一个稳压电源,调节输出电压20VDC,稳压电流1A。

3.测试之后不管怎么松或压按钮,微动电门接线桩两端的电阻都小于1欧,且数值不跳动。

点评:波音已经在M1766和M1767开始广泛推广湿电流法。可以复制该方法,作为排故或定期工作。

船型整流罩拉杆松脱

外部案例

2025年2月,有航司737-800飞机反映6号船型整流罩无法收上,检查发现驱动杆113A9306-4的连接处松脱。

驱动杆和杆端的轴承连接处有防止相对转动的垫片,图纸中有安装力矩要求。如果安装不到位,可能会导致在高震动的环境下损坏螺纹,最终无法承受襟翼收放时的力,导致轴承从连杆中滑出松脱。

定检项目中,建议增加的检查要点为:

  1. 57-802-01-01和57-872-02-01(120天间隔),增加对驱动杆和杆端轴承之间是否松动的检查提醒,可通过手轻微的晃动或者转动进行检查。

  2. 57-838-01-01和57-908-02-01(1C检),增加对驱动杆和杆端轴承连接处的详细检查提醒,包括垫片是否正确嵌入豁口和豁口处是否有损伤。确保连接可靠。

储压器隔离活门本体堵盖漏油

外部案例

2025年01月,有航司737-800飞机空中反馈B系统液压油量指示为0,备降。排故检查发现储压器隔离活门本体漏油。

1、漏油点判断为储压器隔离活门本体的堵盖,漏油点堵盖的保险在位,将堵盖拆下后,对封圈进行检查,封圈未发现目视可见损伤,堵盖本体未发现有目视可见损伤。检查B系统EMDP、EDP壳体回油滤,B系统回油滤正常无碎屑;更换蓄压器隔离活门、B系统EDP与B系统EMDP。

2、依据故障现象及排故判断漏油点为储压器隔离活门本体的堵盖。

3、查询机队近两年故障4起。

4、MP要求每三个月检查储压器保持时间,步骤中涉及整个储压器系统的渗漏检查。

点评:

1、机队历史上发生过储压器隔离活门漏油的案例。但更换案例相对很少,差不多一年一个。多是为排除刹车压力无法保持更换。从机队开展全面漏油的检查以来,差不多一季度有5个报告挂油的事件。

2、工作原理

在正常情况下,液压压力分别施加到 ALT(PRESS A)和 NORM(PRESS B)端口,而 BRAKE 端口与 RET(回流)端口相连。当 NORM 端口的液压压力降至 1300 psi 时,由于 NORM 端口和 ALT 端口之间的压力差,活塞和滑块会移动。这将 ALT 端口连接到 BRAKE 端口,用于备用系统操作。SWITCH 端口向指示系统发送信号,显示备用系统正在运行。

3、因为封圈不受压降和频繁波动的影响,是否存在老龄化特征存疑。

[ Back To Top ]