2025年2月,有19*8(FH30049,11年)反映副驾侧抖杆测试时好时坏,重置跳开关重装插头无效,自检SMYD无信息,敲击马达测试间歇性不工作。检查发现马达供电线路W0147-0001-20和W0147-0002-20在卡子处断裂。案例较少以作记录。



线路是使用了管套加以保护,相对较硬。整体布线以线卡为对称点,形成了类似M形的一个布置。从断裂点看,是从线卡出来过边框的位置,因为和边框并无接触,因此排除了直接干涉。而断裂点的上游(供电端)线路相对宽松,排除了直接拉扯的问题。该线路唯一受到的影响就是抖杆马达工作时的抖动。因此断裂的较大可能性是,在初始布线的过程汇中,由于线路较硬,在装进线卡后,对线在该位置做了弯折和扭转(从上游的线路看,有大概90的转动),因此有初始的应力集中点损伤。在后续抖动的随动中损伤逐步的扩展。

机队历史上还出过1次,后续根据案例样本,看要不要列为老龄化的管控。因为是纯施工问题导致的,因此在更老龄的飞机不一定存在这个典型问题。
当前的工程措施如下:
1、MP失速警告系统功能检查27-088-00,间隔20000FH;
2、每日航线工卡执行抖杆马达测试;
3、EWIS系统有EZAP项目20-290-00覆盖此区域,间隔36000FC;
4、区域检53-804-00里也覆盖前电子舱内EWIS(EZAP)检查,间隔11000FC;