关于MAX MEL27-88-01-01 与NG MEL27-04-02-03的差异

SR HNA-HNA-24-0384-05B

针对前缘襟缝翼指示,737MAX和NG均有相关的条款。但在实际执行时发现存在一定的差异。

1、关于抖杆工作时长有无限制限制要求

NG: AMM Task 27-00-00-040-818 stepD.(7). (c)“Make sure that the control column stick shakers operate for more than five seconds.”

MAX:DDG 27-88-01-01 MAINTENANCE (M) step6.“C. Confirm the control column stick shakers operate normally.”

DDG(M)步骤6.C中的语句是正确的。只要失速警告测试面板P5顶置面板上的失速警告测试1号和2号开关按下,控制柱斗杆振动筛就会工作。一旦释放开关,控制柱斗杆振动筛将停止工作。波音公司正在就取消等效AMM程序中5秒时限的时间进行内部协调。

2、在工作步骤中,NG有要求确定故障对应具体襟翼位置,并拔出跳开关,并测试抖杆工作是否正常。实际上拔出跳开关是用来抑制SMYD前缘不对成偏置功能,和限制FSEU内的起飞构型警告偏置功能,从而不影响正常的失速警告功能。但是在MAX上并没有相关确认的要求。

确定导致不工作指示的后缘襟翼位置。
注:如果故障指示是间歇性的或在地面不能再现,使用FSEU BITE来确定FSEU输入是否有近期故障。如果FSEU BITE(航段0)指示故障信息码为27-81200到27-81223或27-81225到27-81236,拔出并固定P18-2板上的失速警告不对称方式跳开关。如果因为故障指示灯瞬间ON/OFF闪烁导致故障不触发使得FSIM BITE不产生以上故障码。且可确认适用的缝翼固定在观察到间歇性指示时的位置,则拔出失速警告不对称方式跳开关并装上卡环。

波音表示当传感器故障后,将不再能参考本条款放行(EASA已经于2024年2月改版)。本条款将仅限于灯光故障的保留。

1.LE顶置面板中的灯泡烧坏会导致本应亮起的灯保持熄灭。这适用于TRANSIT、EXTEND和FULL EXTEND灯。在这种情况下,由于只有灯泡烧坏,P2板的等将正确点亮并发出信号。
2.头顶面板上保持照明的过渡灯。这可能是传感器故障造成的,也会导致前向LE TRANSIT灯亮起,因此不允许MEL放行。
3.放出或完全放出的灯,当它不应该点亮时点亮。这可能是传感器故障造成的,也会导致前向LE TRANSIT灯亮起,因此也不允许MEL放行。

基于以上三条,对于NG而言,根据MMEL 27-04-02-03(对于-800,类似于其他型号),MEL保留放行是可行的。

对于MAX而言,就没有必要自检FSEU故障代码,也不建议拔出不对称失速跳开关,因为故障传感器和/或相关接线是不可保留放行了。仅在灯泡烧坏的情况下,不会记录FSEU故障代码,也不需要拔出跳开关。

波音公司另外表示,我们最近识别到失速警告不对称模式跳开关拔出,会触发状态信息“STALL WARNING SYS L & R”并点亮维护灯。由于没有MEL项目可以放行状态信息“STALL WARNING SYS L & R”。状态消息“失速警告系统L(R)”没有(M)MEL释放。MAX的MEL 27-88-01-01维护(M)步骤6 D–“如果两个抖杆器都不能正常工作,拔出并固定P18-2板上的STALL WARN ASYM MODE跳开关,然后重复执行步骤B和C。”最近已从MMEL项目27-88-01-01的EASA 737 MAX DDG中删除。波音公司预计,在下一次FAA 737 MAX DDG修订中,根据FAA的指示,该步骤也将从737 MAX FAA DDG中删除。

备注:在手册改版前参考现行版本MEL执行。

少见的线路故障导致后缘襟翼指示异常

2024年4月有飞机连续反映出现,后缘襟翼差值超5度报文,反映出来是左侧角度异常,与以前的案例不同的是,原来的差值常见于过渡态,而本案是在达到稳态后进一步出现漂移。在更换了3个传感器后故障依旧。

从数据表现看如下图所示,左侧角度存在摆动。因此怀疑机械机构存在空行程或者线路问题。进一步对偏斜传感器的值做了译码,并未有摆动的情况,因而分析机械机构的可能性较小。

与波音做了沟通后,波音建议做襟翼的检查。

机械检查结果如下,满足手册要求。左侧相对于右侧偏小,但都在手册范围内,同时完成润滑,现象还是依旧。

襟翼传动系统调节校装

4号、5号襟翼丝杠止动间隙为零
左侧
1号襟翼丝杠止动间隙2.0毫米、
3号襟翼丝杠止动间隙2.2毫米,
2号襟翼丝杠止动间隙3.0毫米
右侧
6号襟翼丝杠止动间隙4.0毫米
8号襟翼丝杠止动间隙4.4毫米
7号襟翼丝杠止动间隙5.0毫米

再次更换传感器后,在后缘襟翼25个单位时,偏差值达到最大。

后转向对线路进行检查,发现测量D40024J的PIN40-41两两绝缘40K(手册要求大于40M),退出D275 PIN11/3,D40024J的PIN40/41,量PIN40-41两两绝缘3.31M,PIN11-3两两绝缘 385M,检查线路时 ,轻拽线时发现D275 PIN11线路断裂(损伤位置位于猪尾巴附近),剥开线发现 2007R线的线芯已插进屏蔽层,2007B绝缘层也有磨损,清理损伤区域,重新亮PIN40-41两两绝缘10G。

完成线路修复后,收放回复正常,无剪刀差。

加拿大航空737MAX货仓火警

2024年4月9日,加拿大航空公司一架注册为C-FSIP的波音737-8 MAX执行AC-997航班,从墨西哥城(墨西哥)飞往不列颠哥伦比亚省温哥华(加拿大),载有122名乘客和6名机组人员,在飞往美国爱达荷州博伊西西南约120nm处的FL380航班途中,机组人员收到货物烟雾指示,决定改飞博伊西。大约40分钟后,飞机安全降落在博伊西10R跑道上。一架替换的波音737-8 MAX飞机抵达温哥华,延误约8小时。事故飞机在博伊西的地面上停留了大约8个小时,然后回到温哥华,在温哥华降落大约13个小时后仍在温哥华的地面上。该航空公司报告称,是传感器故障导致航班备降。

Flydubai的737MAX飞机无法完全收起起落架

2024年4月7日,一架注册号为A6-FKH的Flydubai波音737-8 MAX从迪拜(阿拉伯联合酋长国)飞往多哈(卡塔尔)执行FZ-17航班,当时机组人员正在爬出迪拜30L跑道,在9000英尺处停止了爬升,由于无法完全收回起落架,决定返回迪拜。飞机在起飞约25分钟后安全降落在迪拜30L跑道上。一架注册号为A6-FKB的替代波音737-8 MAX飞机抵达多哈,延误了约3:50小时。事故飞机在降落约18小时后返回服务。

可能性猜测:1,人工放面板未关好;2,液路问题。

737机型老龄化管控经验项目

根据机队表现情况滚动更新,为老龄化管控积累经验。

1、后缘襟翼流量限制活门封圈

从机队运行表现看,发生渗漏的机龄均值为10.5年,按历史发生比例统计约14/108=12.96%。从抽样和失效封圈看存在典型的长期磨损失效特质。建立8年一次性更换的管控政策。

2、PUT流量限制活门封圈

从机队运行表现看,发生渗漏的机龄均值为10年以上,失效封圈看存在典型的长期磨损失效特质。建立10年一次性更换的管控政策。

3、EDP供压管漏油

主要为老构型,与多次翻修相关,基本均发生在翻修4次以上的老构型管路。2024年起全机队升级。

4、登机门缓冲器断裂

主要为老构型,与设计相关,新件周期38754FH,修理件14286FH。

5、后缘襟翼随动钢索腐蚀

断裂案例发生在机龄24年的飞机上。统计MP 27-226-00检查识别发现的NRC情况,有9起发现WFFA、WFFB钢索磨损、断丝和生锈的情况,从机龄特点看最小的是3C,普遍集中在6C以上。表明该钢索可靠性非常高,主要见于机龄超过18年以上的飞机。

6、轮舱绕流板控制钢索腐蚀

严重腐蚀断股案例发生在机龄24年的飞机。按每10年进行一次性更换,避免维护不到位,导致的严重腐蚀后果。

7、地面扰流板作动筒壳体端部的内螺纹区域断裂。

扰流板作动筒壳体断裂问题,仅发生在件号为 65C26864-3 的外侧地面扰流板作动筒壳体端部的内螺纹区域。增加高频涡流孔探来识别。

8、发动机防冰管裂纹

波音分析是由于安装残余应力导致,已下发2400FH定期检查,MT提醒安装方式。

9、大翼下表面盖板裂纹

常见于机龄在12年以上飞机。

10、EDP供压管吊架管接头裂纹

该管接头为7075铝合金,波音表示是由于安装力矩问题导致,失效分布较广,但以高龄飞机为主。

11、副翼操作力大

定中机构轴承油脂硬化,机队采用每9年定期更换的主动措施。(737-SL-27-203-B)

12、襟翼扭力管衬套和轴套腐蚀磨损(波音WTT提供)

常见于8-15年之间的飞机。

13、升降舵操作力大(波音WTT提供)

737-SL-27-203-B波音认为与管路结冰导致感觉压差灯亮,或者扭力管轴承腐蚀。

14、线路磨损(波音WTT提供)

MW0311线束。

15、货舱门内部手柄回位弹簧断裂导致舱门警告。(10年机龄)

16、冲压进气门轴承卡滞。

17、安定面位置传感器调节连杆断裂(连接螺栓为塑料件)。

18、惯导模式选择面板MSU的旋钮杆脱出。

19、抖杆马达下部线路断裂问题。(初始安装原因)

20、651BT和551BT盖板的管路支架INSERT脱出。

21、伺服燃滑油热交换器漏油,厂家建议15000FH,机队表现25000FH。

22、升降舵调整片锁作动筒UNION处封圈漏油。

23、地扰钢索断裂,均值12年。(旧构型钢索)

24、方向舵脚蹬调节手柄在踩脚蹬的时候随动。(长期磨损系统机械所致,无解)

25、门铰链盖板支架耳轴断裂。(18年,疲劳断裂)

26、门组件多处机构磨损,导致门下沉,出现门警告。

27、加油站中央油箱单向活门碟片丢失。(弹簧疲劳)

28、冷凝器本体裂纹。(焊缝疲劳)

29、前缘缝翼指示线路在加油站位置出现和插头的磨损。(线号存在一定的集中性)

30、配平单向活门轴保护套损伤导致单向活门卡滞。(机龄10年,隐性故障,仅受损的组件关闭情况下方有故障表象)

31、电子设备架固定计算机锁扣松拖或疲劳断裂。

32、驾驶舱后顶板盖板脱落。(子母胶失效)

附件:波音的老龄飞机材料

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