737NG前登机门阻尼器有两种构型,旧构型阻尼器141A6105-12由于设计原因,易发生疲劳断裂。实际上与前登机门的整体设计是相关的。针对机队种仅剩的少量未改装构型。通过可靠性决议如下:1)禁止购买旧构型阻尼器141A6105-12;2)修订IPC限制使用旧构型141A6105-12替换新构型50150-1,特殊情况下可通过技术决策同意后装机;3)在翼件管控:a) 安排更换5083、5089的新构型阻尼器作为备件,对5346,5338旧构型阻尼器进行置换;b) 结合机队断裂数据以及部件状态,使用状态为新件或已更换接头的5个库存件(P/N: 141A6105-12,S/N: 06EFS038/EFS1960/11EFS017/ EFS1170/ EFS1452)对剩余5个在翼旧构型阻尼器下发EO执行一轮更换。在EO下发后2400FH/1200CY内完成; c) 在飞机退租时使用旧构型阻尼器装机退出,拆下新构型阻尼器办为可用备件,后续根据备件情况将在翼旧构型更换为新构型。
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月度归档: 2024 年 11 月
关于73N机型发动机吊架防火封严损伤的可靠性调查
由于吊架封严长期受内部热气的炙烤和风蚀,在运行中经常能发现存在有缝隙、掉块、脱落的情况。随着局方明电的下发,各检查力度均有上升。且波音的SR回复的口径越来越严,基本上没有偏离的可能。为此开展调查。决议通过:1)改版MP70-800-01/70-810-02检查工卡,细化针对防火封严的检查要求,增加拍照反馈的步骤,提高损伤捕捉率。2)预估工卡修订后的封严航材需求,并按要求增加航材储备。
减速板手柄角度升起不够导致PSEU灯亮
2024年8月,有5*79飞机PSEU灯亮,自检有32-64004 NO DISPATCH、31-52108 GS PRESS A FAULT 和 31-52109 GS PRESS B FAULT信息,收放扰流板,信息消除,PSEU灯不亮,询问机组扰流板手柄放出角度比平时角度偏小,保留自动模式放行。
译码看故障段时的减速板手柄角度升起不够。
正常的角度。
排故历史已经更换过两个减速板作动器。故障依旧,分析是由于机械部分卡滞导致的。
在停场故障中:
1、当减速板手柄处于向DOWN位时,校装销孔 S/B-1可以自由顺畅插入。
2、 参考FIM 27-62 TASK 804,步骤:A – E 来激活自动减速板伸出功能。在自动减速板操作期间,作动器可以完成全行程运动(有两个行程)。手柄间歇性不能完全升起到位。
3、 参考AMM27-62-00-800-803 执行减速板手柄摩擦力测试。在执行测试时抬起手柄的伸缩部分并将手柄移出定位卡槽。放下伸缩部分并让手柄沿plate滑动,未感受有紧涩或突然的力增加。
4、 断开下部减速板手柄控制杆,检查移动手柄所需的力小于 0.2 磅。未感受到有任何紧涩或突然的力增加。
5、断开到地面扰流板控制阀输入杆的控制杆。检查控制杆无卡滞。检查控制阀输入联动机构无卡滞或腐蚀。
6、 松开钢索 SBA 和 SBB,在减速板前扇形盘处断开它们。测量将减速板手柄从预位卡槽位置移动到飞行卡槽位置所需的力,当钢索断开时,施加约7-8磅时开始滑动,大于厂家建议的2.0 – 2.9 磅力。
7、 参考 AMM27-61-00-820-809 进行扰流比率调节器无回程组件(No-back Assembly)测试正常。
8、参考AMM27-62-22-000-801和AMM27-62-22-400-801更换了减速板手柄和轴承。拆下的轴承有单侧存在卡滞。
9、参考AMM27-62-21完成手柄刹车组件更换。重新连接SBA 和 SBB钢索,参考FIM 27-62 TASK 804,步骤:A – E 来激活自动减速板伸出功能,多次测试自动减速板作动器和减速板手柄作动正常。
从排故结果看是手柄轴承的问题,机队基本上没有遇到过,有其他航司的总结有提到同类问题。
某航737NG飞机地面无法滑行故障处置事件
仅做情景参考,来源于某航事件调查
背景:
2024年11月,国内某航司有飞机在落地后,因需要穿越另一条跑道,在等待接到穿越通知后,多次增加推力,飞机始终无法向前移动。塔台指令跑道外继续等待。后机组按建议关闭AB系统,踩刹车泄压,增大油门后开始移动。由于未能及时打开液压泵并且储压瓶压力已不足,飞机无法立即制动,导致越过等待线。
《737NG飞机主轮刹车无法解除占用滑行道处置检查单》
•当飞机无法解除刹车时,首先核实飞机具体位置,并对照机场停机位置图,确定飞机前部是否有跑道、道口等。如果前方有跑道或者道口,在开始处置前需要提醒机组飞机有突然向前移动的风险。
•对于737NG飞机,可以在CDU上通过ACMS功能来确定当前刹车管路中的剩余压力(对于安装HONEYWELL厂家DFDAU的飞机,可以通过CDU上,按压ACMS-ALPHA-DISPLAY-BPML/BPMR,来确定左侧和右侧刹车压力。对于安装TELEDYNE的DFDAU,方法类似,代码是BPRESSLM/BPRESSRM )。如果管路中刹车压力异常偏高(正常情况刹车余压应小于150PSI),则证明刹车控制系统有问题,可以通过关闭液压泵,反复踩刹车的方法来释放管路中余压,然后再重新开泵,在不踩刹车的情况下,检查刹车管路压力,如果没有刹车压力,则系统恢复正常,可以尝试正常滑行。
•如果管路中没有异常的刹车压力,说明刹车控制系统正常,造成无法滑行的原因可能是刹车粘连、卡滞,或者地形障碍(如排水沟渠盖、地灯、地面不平整等)。建议机组反复深踩刹车后,增加发动机推力到50% N1,如果在50%N1时飞机开始滑行,则降低推力到30% N1左右,如果仍然可以继续滑行,说明刹车粘连已经消除,或者已经越过地形障碍,后续可以正常滑行。
•如果增加到50% N1时飞机仍然无法滑行,或者虽然开始滑行,但是降低推力后又重新停止,则放弃滑行,原地等待。需要地面机务人员前往检查刹车情况,视情拆除刹车或者将轮胎放气,按照AMM TASK 09-11-04-580-801 Tow the Airplane with Flat Tire,使用拖车将飞机拖回。
点评:
1、如遇地面凹坑,有52%以上才能滑动的案例。
2、刹车传感器出厂的漂移值为正负150PSI,在机队没有开展刹车余压监控的时候,漂移超过的量不少,在后续监控门槛放宽后,可能存在少量超过的情况。
3、在飞机滑出起飞阶段,除明显发现有地面凹坑的情况(对于大范围的凹陷,有时地面不易直观看到,但这种情况通常50%以下N1可以改出),否者均建议拖回完成译码、刹车做动检查和AACU自检。因为持续卡滞容易触发起飞阶段爆胎。
4、不建议机组自主释压,低速的刹车粘连和压力释放与否没有关系。
5、低陷的凹坑,有拖车拖不动的情况,可以往反方向推等方式,通常只要改出当前状态,就能推动。
6、对于MBD构型的碳刹车构型,则需要考虑中心毂环切的可能,不要机组自主滑动。需完成刹车轮毂检查。
7、对于高寿的honeywell钢刹车构型,如有超过1200CY以上的,则需考虑耐磨片脱离问题,不要机组机组滑动。需完成指示销一致性检查。
操作问题导致SPOILER PAIR信息
发现了所有的扰流板没有收上,提醒组收扰流板,然后机组打压收之后,检査有SPOILER
PAIR 4/9和SPOILER PAIR 2/11状态信息。左大翼有三块扰流板右大翼有两块扰流板无法收回。速度刹车手柄没在下卡位,维护灯亮,扰流板灯不亮,
对应的维护信息为:
27-1620 SPOILERSDOES NOT FOLLOW COMMANDED POSITION DETECTED BY:SPOILER CONTRILELECTRONICS(SCE):
27-01640 SPOILER 11 DOES NOT FOLLOW COMMANDEDPOSITION DETECTED BY:SPOILER CONTRIL ELECTRONICS(SCE),
译码核实飞机到位后速度刹车手柄一直在48度(收回后是0度),而且油门杆角度一直保持30度。
拆下SCE计算机检查销钉良好无缩钉,完成SCE重装,执行SCE系统测试通过,状态信息消除,扰流板可以正常收回,飞机正常放行。
译码情况如下:
落地后的油门杆角度如下图所示,油门杆最大前推到37.5的角度。正常需要推到44度,才能起到减速板自动回收的功能。
地面状态下,分析应该是没有完全供压的情况下人工收回,导致的扰流板无法全部收回。