燃油不平衡案例合集

案例一SR HNA-HNA-23-2845-09B

案例二和三 SR HNA-HNA-24-0393-12B

案例一,2023年12月,有5*90飞机反映燃油不平衡警告。相关译码数据如下:

点评:由于中央油箱油量低于3000,使用左右主油箱供油起飞。在高度11000的时候打开中央油箱,随后就发生油量差值,在出现不平衡警告后,关闭右主油箱泵,持续使用中央油箱直到低压,然后使用左主油箱平衡。完成平衡后左右同时供油。最大可能性隔离活门打开(波音分析也是这个原因)。

案例二,2024年1月,有53*8飞机反映燃油不平衡警告。相关译码数据如下:

从过程看,初始使用中央油箱供油(左:中:右),在起飞后15分钟(左:8330 中:8430 右:8680)之后,存在中央仅给左发,右油箱仅给右发的情况,两侧消耗量完全一致。直到19分钟后出现燃油不平衡警告(左:8290 中:7280 右:7270)。随后右油箱停止供油,持续使用中央油箱供油。57分钟后,开始仅使用左主油箱平衡。平衡后使用中央油箱直到用完,然后使用主油箱。

点评:中央油箱在空中停止了一段时间的供油,导致中央仅供左发,右主供右发。可能性原因包括:

1,操作原因:在起飞阶段仅开了交输活门和中央左泵(APU使用要求);在起飞后先关闭了交输活门,消耗中央和右主,出现不平衡;然后开中央右泵,继续消耗中央。或者面板电门自动掉电,机组未发现;或者右泵电门被主动关闭。

2,燃油泵输出功率原因。突然出现中央右泵无法输出流量的情况。

后续检查仅发现中央右泵存在叶轮松动的问题,如下视频。完成更换。

案例三:2024年2月,有54*9飞机反映燃油不平衡。地面实时监控系统监控到主燃油箱出现油量不平衡信息,与机组卫星电话核实,飞机在中央油箱燃油泵右泵电门打开的情况下,出现2号主油箱供油,造成了主油箱之间出现短时不平衡信息,机组执行检查单重新开关中央油箱右燃油泵电门后恢复正常,机组决策继续执行航班,后续正常。

发生阶段,样例与案例二基本一致。也安排更换了中央右泵。

由于案例二和案例三无论从机组操作还是故障,用常理解释都非常困难,因为从机组操作来说,需要多步疏漏才会发生这一情况。而故障串油,需要是在某个时间点,中央右泵突然无流量输出了,但又并未发生低压。与波音做了长时间的沟通,主要针对故障可能进行讨论,情况如下:

1,是什么样情况才会出现中央油泵没有低压警告的,但又不能输出流量。

波音公司没有足够的数据来确定所述事件的根本原因。波音公司建议按照以下建议措施部分的规定,继续进行故障排除,以确定任何其他潜在的根本原因。

2,针对中央油箱和主油箱油泵输出压力和输出流量,HNA注意到是相同的流量输出,不同的压力,请波音做下基本原理方面的介绍。

燃油泵的设计是中央油箱油泵增压泵在正常操作期间输出的压力高于主油箱增压泵。这样可以确保在使用主油箱燃油之前先使用中央油箱的燃油。中央油泵和主油箱增压泵的输出压力与燃料类型、高度和供电频率相关,因此每个泵没有特定的输出压力。波音公司建议参考AMM SDS 28-22-00和Crane CMM 28-22-09和28-22-08了解更多有详细信息。

***中央油箱增压泵以23 psi的最小压力和20000 pph(9071 kgph)的最小流速供应燃油。中央油泵低压电门在18至22 psi范围内启动。参考CMM 28-22-09中提供了详细的泵规格。根据上述CMM,当JP-4燃油在比重为0.75、温度为110°F(43°C)、海平面气压、在10 psi(69 kPa)的最小压力情况下,额定流量为28000 lb/hr(pph)(3.54 kg/s)。泵的压力上升限值必须在CMM 28-22-09表1005中给出的流量和燃料比重的限值内。(表见后附)

***主油箱增压泵以最低10 psi的压力以20000 pph(9071 kgph)的流速供应燃油。主油箱增压泵低压开关在4至7 psi范围内启动。参考CMM 28-22-08中提供了详细的泵规格。根据上述CMM,当JP-4燃油在比重为0.75、温度为110°F(43°C)、海平面气压、在10 psi(69 kPa)的最小压力情况下额定流量为20000 lb/hr(pph)(2.52 kg/s)。泵的压力上升限值必须在CMM 28-22-08表1005中给出的流量和燃料比重的限值内。(表见后附)

3,从几个案例观察,初始出现右主油箱供右发的起始点在8000LB左右,是否存在什么共性解释。

波音公司怀疑右主油泵在巡航阶段,即爬升后开始克服中央右增压泵输出。目前,波音公司无法最终确定这种相关性的原因。在第二轮回复中,波音表示在高高度爬升阶段发生,

4,针对案例发现的,油泵叶轮的问题,请波音做解释分析。

波音认为这个泵的状态是不正常的,建议返厂调查。

5,有哪些可能会导致泵输出不足,但又不会低压。

增压泵性能不佳、泵入口因FOD堵塞、排放止回阀和/或泵输出管路FOD/损坏、中央泵供供油管路泄漏等。

点评:从和波音的沟通和以及CMM的说明看,两个泵流量相同,但压力不同。主油箱增压泵限定流量是20000PPH,压力在10-24PSI左右,中央油箱增压泵限定流量是20000PPH,压力在23-40PSI左右。由于中央油箱的低压电门是在18至22 psi范围内启动,那么确实存在当中央油泵性能将至临界点范围-19-23PSI。这个时候可能诱发中央油泵输出压力不及主油箱,但又不导致低压警告触发的可能。还有一种可能就是泵能建立压力,但是已经无法实现流量输出,这种可能性就比较多,类似案例二的叶轮松动、部件堵塞等等。结合CMM的排故可能,怀疑下图50的PIN存在磨损和切削的可能,导致

此图像的alt属性为空;文件名为image-5.png

机组操作要求参考:

1、飞行前程序,交输活门关,燃油泵关。

2,起动前程序,打开中央油箱燃油泵(当大于453KG )和左右油箱前后泵。

3,SOP 启动前程序

4、SOP 爬升和巡航程序

5、APU使用时,接通中央左泵要求。

背景知识:

The IMBAL message shows when there is a difference of 1,000 lb (453 kg) between main tank 1 and main tank 2. The message goes away when the difference between tanks is 200 lb (90 kg) or less. The IMBAL message does not show when the LOW message shows. The imbalance condition must exist for 60 seconds before the IMBAL message shows.

The CONFIG message shows when all of these conditions exist:

1、More than 1600 lb (726 kg) of fuel in the center tank

2、Both center tank fuel boost pump switches are off

3、Either engine is in operation.

After the CONFIG message shows, it stays on until one or more of these conditions are true:

800 lb (360 kg) or less of fuel in the center tank

A minimum of one center tank pump is producing high pressure

The two engines are not in operation.

中央油箱的点亮逻辑和主油箱有所不同,中央油箱是电门ON加低压,主油箱是单纯的低压电门。

A LOW PRESSURE light comes on when the center tank left boost pump switch is in the on position and the left center tank boost pump pressure is 18 psig or less.

主油箱油泵CMM输出

中央油箱油泵CMM输出

FAN DISK FLANGE配重块

2024年1月,有飞机反映发动机在地面转动时异响,为此对前锥做了拆开检查。

地面拆开后,并未检查发现有配重块丢失等异常。仅发现FAN DISK FLANGE上配重块是松动安装,铆钉固定,无损伤。这个配重本来就是要松着装,转起来在离心力的作用下就紧了。如果是紧安装,反而在旋转的状态下,受应力作用会崩断。是一个正常现象。

手册的要求如下。

关于737MAX吊架液压管快卸接头安装的提示

背景:

波音收到了多起关于737MAX吊架液压管快卸接头不正确安装的报告,由于不正确的安装将会因EDP空转或壳体冷却流量不足,出现泵过热情况,而过热引起的液压油结焦将会通过EDP碳封严进入AGB,进而污染整个滑油系统,从而导致空停事件。为了避免出现该情况,特下发此信息提示,提示工作者正确识别快卸接头完全拧紧状态。

图1 吊架液压管

内容:

安装快卸接头后,严格按照手册要求使用合适的梯架检查是否安装到位:

1、在不施加轴向力的情况下,逆时针旋转滑套,确保公接头的锁销完全嵌入滑套上的锁槽内,无法再逆时针转动。

2、如果滑套可以逆时针旋转或从公接头锁销中脱出,重复安装步骤直到完全锁定。

图2 正确的快卸接头安装

参考资料:

1、737MAX-FTD-29-22002
2、AMM SUBTASK 29-11-11-020-010
3、AMM SUBTASK 29-11-11-420-005
4、AMM SUBTASK 71-00-02-410-007-G00
5、MOM-MOM-24-0013-01B

关于冬季IDG首段接不上电的问题

SR HNA-HNA-24-0143-04B

波音表示,同一地区的一名使用IDG P/N 761574B和Mobile Jet Oil II的运营商报告称,IDG的拆换率较高(与其他季节相比),并怀疑这可能与寒冷天气的运营有关。寒冷的天气条件会导致IDG中的滑油变得更加粘稠(随着环境温度的降低)。由于滑油是IDG内转速控制系统的组成部分,因此滑油粘度是IDG在发动机初始启动期间,获得正确发电机转子输出转速所需时间的一个因素。根据实现最小输入速度和转子达到适当输出速度之间的时间延迟,GCU保护系统可能无法激励发电机,从而阻止发电机并网供电。

Q1.寒冷的天气条件会导致IDG中的油变得更粘稠,那么这种情况会对IDG造成永久性损坏吗?IDG中损坏的部分可能是什么?

A1.如果油在IDG中循环足够长的时间,粘度更大的油可能会导致IDG内部损坏。但波音公司怀疑,在当天的第一次飞行中,可能是在停车过夜并伴有低温之后,机油变得更加粘稠。因此,这应该是一些暂时的情况,在发动机以及滑油和IDG变热后不会发生。

Q2.与UF保护功能有关的故障有哪些?根据最近机队中的GCU BITE结果,故障总是IDG故障或无故障消息。

A2.据统计,DRIVE指示灯一直亮着。UF保护会导致DRIVE灯亮起。请参见参考UF_protection_and_DRIVE_light”示意图。此外,该保护会在GCU面板上设置IDG故障指示灯。GCU监测IDG永磁发电机(PMG)相位引线,以获得频率信息。当频率为375±4 Hz或更低且验证输入速度良好时,低频率(UF)保护开启。

Q3.如果飞行员报告发动机电源无法接通,并且DRIVE灯在寒冷天气下亮起,在发动机运行10或20分钟后,故障仍然存在,飞机将根据MEL 24-01-02进行保留放行。飞行后,如果IDG复位,电源测试正常,是否需要更换IDG?

A3.如果仅在当天的第一次飞行(以及低温条件)中观察到这种情况,则波音公司认为,如果IDG重置和电源测试正常,则无需更换IDG。

IDG用于寒冷天气操作,请使用首选油D00071润滑剂,而不是MIL-L-23699润滑剂。唯一被批准在-40°F(-40°C)以下用于汉胜IDG的MIL-PRF-7808润滑剂是Exxon 2389、BPTO 2389、Aero Shell 390和Castrol 325。而Mobile Jet Oil II是MIL-PRF-23699润滑剂。因此,如果尚未使用,波音公司建议将现有机油更换为任何首选的MIL-PRF-7808润滑剂Exxon 2389、BPTO 2389、Aero Shell 390和Castrol 325,用于寒冷天气操作。

737-9中门丢失

2024年1月5日,阿拉斯加航空AS1282航班,由波特兰飞往加利福尼亚州安大略省的航班,飞机型号是波音737-9 ,两个月前刚刚投入使用。飞行过程中出现中门丢失,飞机安全返航。

这个门是-9构型特有的,为了满足应急撤离的需要所设计的,高密的座位,他当做应急门,低密度的座位,他就是单纯封堵。本次阿拉斯加航空这个是单纯封堵的。

The 737-9 compared to the 737-8
  1. 不启用 MED(拿两个舷窗把左右两侧的这个洞堵死),载客量为 189 人;
  2. 启用 MED,装上两扇 Type II 出口门,215 人;
  3. 启用 MED,装上两扇 Type I 出口门,220 人。

每对 Type I 门可以应对 45 人逃生,Type II 40 人,Type III 35 人。另外还有 Type A 110 人、Type B 75 人和 Type C 55 人。

门塞随后在地面找到。

如下图所示,左侧为门塞构型,右侧为应急舱门构型。门塞属于封闭状态,不能被打开,外部没有手柄或压力释放装置。

门塞在维护时可以外掀式打开,铰链位置在下部,使用上下共4个螺栓安装固定。

门上部的固定点,是在门上左右各有一个导轨,门机构上的滚柱销进入导轨固定到位后,使用螺栓穿过导轨固定。

下部穿过下铰链支架,并使用螺栓进行固定。

在阿拉斯加航空的普查中,反应有下铰链支架螺栓没有完全旋入的情况。

从现场的实物图片看,上部的门框结构上棍棒结构是几乎完整的,而下部残留了弹簧部分和部分铰链机构。

如果是应急门机构,是如下图这种结构。

1月6日更新,FAA下发AD2024-02-51要求普查

1月9日更新。

NTSB发布部分调查结果。通过对FDR解码数据看,飞机在空速271节,高度14830英尺时,此时机舱压力从14.09psi降至11.64psi,机舱高度10000英尺警告激活,一秒钟后,主警告激活,客舱压力降至9.08psi,飞行高度约14850英尺,空速271英尺。18秒后,主警告解除,飞机在16320英尺处停止爬升,大约82秒后,空速276 节客舱压力9.08PSI。选定的高度从23000英尺变为10000英尺,飞机开始左转,在压力降至9.08psi后5分29秒,飞机下降到10000英尺。当机舱压力升至10.48psi时,机舱高度警告停止,飞机返回波特兰,降落在28L跑道上。所有乘客的氧气面罩都按设计释放,但后来有一些被放回了PSE。

该机自动增压灯在1月3日和1月4日点亮过,飞行员不需要进入手动模式,只需切换主备用,没有证据表明这些事件与门塞有关。

NTSB特别关注门底部铰链配件和大弹簧。还发现了一个塑料窗框和一个头部装置。右侧的门塞被发现完全没有损伤。这类构型的门塞(非应急门构型)使用12个止动垫安装到位,然后接合4个螺栓以将门塞保持在适当位置。然而,塞子向上平移,使所有12个止动杆脱离,4个螺栓尚未找到,目前还没有关于它们是否安装过的信息,这将在实验室进行检查。

2024年2月8日更新

根据最新的NTSB调查,本应用来固定737MAX9的未启用应急舱门的四个螺栓,在波音工厂不知道什么原因被拆了下来,但是没有在安装回去。美国国家运输安全委员会NTSB称,这些螺栓的作用是防止被称为“门塞”的不启用的应急舱门面板向上移动。但报告称,去年,在飞机交付给阿拉斯加航空公司之前,波音公司位于华盛顿州伦顿的工厂不得不打开面板,并拆除了四个螺栓,以更换附近损坏的铆钉。报告称,作为调查的一部分,该机构发现,与垂直移动螺栓相关的孔周围 “没有接触性损伤或变形”,这表明面板的四个螺栓在面板从止动垫上移开之前就已丢失。目前尚不清楚螺栓丢失的原因。记录显示,铆钉已被更换,但 NTSB 从波音公司获得的照片显示,面板被放回原处后,在三个可见位置并没有螺栓。NTSB说,第四个位置在照片中被隔热材料遮住了。

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