737MAX的STALL WARNING SYS L/R信息

737 MT 27-013 R1

2023年9月,有飞机反映维护灯亮,有状态信息STALL WARNING SYS L,维护信息是LEG0段的27-32000 SMYD FAULT Detected by: STALL MANAGEMENT YAW DAMPER (SMYD)-2和22-22001 SMYD YD FAULT Detected by: STALL MANAGEMENT YAW DAMPER (SMYD)-2。

检查SMYD-1和SMYD-2正常无黑屏,参考AMM TASK 27-32-00-710-801.完成左右侧抖杆测试,测试通过,复位SMYD-1和SMYD-2的跳开关,维护灯亮和状态信息仍旧,完成SMYD-1和SMYD-2的Flight Controls Stall Management Yaw Damper System, SYSTEM TEST, SMYD 1和2 – Self Test,测试都通过,但维护灯亮和状态信息仍旧,整机断电还是故障依旧,直接在维护控制页面抹除状态信息STALL WARNING SYS L,维护灯灭,再次完成SMYD-1和SMYD-2的Flight Controls Stall Management Yaw Damper System, SYSTEM TEST, SMYD 1和2 – Self Test,测试都通过。

由于这个故障在处理的时候,与之前常见的初始供电,电源转换等案例有所不同,通过之前常见的处置方式复位跳开关、BIT和功能测试等并未见效。在抹除信息后执行系统测试才获得清除。

从机队历史看STALL类信息,是最常见的虚假信息,应该与其设计上的与其他系统的关联逻辑相关,波音在相当长的运行时间里也没有有效解决。波音专门发布的737 MT 27-013 R1说明处理此类信息的步骤,现简要说明如下:

1,进到OMF维护控制页面(MAINT CTRL PGS),然后选择MAINT LIGHT页面,确认有上述信息。

2,访问OMF STATUS MESSAGES页面。

3,确认存在“STALL WARNING SYS L” and/or“STALL WARNING SYS R”状态信息。

4,访问OMF ONBD MAINT–LINE MAINT页面,查看所有当前激活的FDE信息。记录所有与FDE“STALL WARNING SYS L”(失速警告系统L)和/或“STALL WRNING系统R”相关的故障代码和维护信息。

5,参考IFIM对步骤4查看到的故障代码进行故障评估。

6,查询SMYD BITE的历史故障信息,并参考信息执行IFIM排故。

7,查询SMYD BITE的当前故障信息,并参考信息执行IFIM排故。

8,执行SMYD BITE self-test,目的是检测SMYD的硬件是否存在故障。

9,执行SMYD Operational Test,确保测试能通过。

10,人工清掉“STALL WARNING SYS L” and/or “STALL WARNING SYS R” 信息。

11,进到OMF维护控制页面(MAINT CTRL PGS),然后选择MAINT LIGHT页面,确保不在有上述信息。

从波音MT的步骤说明来看,其实也就是按IFIM执行相关故障评估后,如果各测试均正常,就人工清除掉信息,再确保信息不再就可以了。

737NG传统构型冲压进气门摇臂断裂

2023年9月,B-5*79反应下降时按压再现左组件PACK灯亮,能复位 。

1,地面检查发现左侧冲压进气门保持在关闭,无法作动。更换作动器和摇臂。

2,后再次反映空中左组件再现亮,检查左冲压进气门和折流门机连杆机构,曲柄作动正常,无卡滞。后进一步检查发现连接冲压空气作动器的摇臂连接螺栓(图中1处)断裂。

3,至此,应该比较明确,以上两个损伤失效,都是结果。应该是由于作动机构中存在了偏移,导致在作动器作动过程中,摇臂被硬别断的。

4,在安排检查的过程中,再次发生了摇臂被别断的情况,并且摇臂螺钉断裂,连杆机构一颗钉松脱,详细检查发现调节门的一个滑块从滑轨脱出。

重装后正常,

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