配平单向活门故障导致组件关闭时PACK灯亮

外部案例+自有案例HNA-HNA-25-0983-02B

有航司反应发现地面用APU引气,单开左空调的时候,右组件PACK灯亮。经过一系列的排故后,最终发现右空调热配平空气单向活门故障,更换后故障彻底排除。

地面用APU引气,单开左空调,右空调关闭的时候,此时左FCSOV打开,右FCSOV关闭,隔离活门打开。此时造成右PACK过热跳开的情况只有两种:

(1)右FCSOV活门内漏,热空气混入到右空调管道中;

(2)右配平单向活门(3202444-1)内漏,该活门作用是防止配平管路中的热气反流至FCSOV出口,内漏后热空气将混入到右空调管道中。

以上两种情况都是少量高温低压气体进入右空调系统,因为气体压力低,不足以转动ACM,ACM没有对外做功制冷,所以整个空调系统内形成了一个理论上的等温体,管路内温度都和漏气处的温度相同。当触发任意一个pack discharge overheat switch(250F)或ACM turbine inlet overheat switch(210F)或ACM compressor overheat switch(390F), PACK灯就会点亮。

2025年4月,自有案例补充

B-1*98飞机右组件保留后,右组件PACK灯主动点亮,无法复位,锁FCSOV活门故障依旧。脱开右侧组件管路,检查发现右组件电门关闭情况下存在热气渗漏,关闭左组件后热气基本消失。拆下热配平单向活门,检查发现轴保护套有损伤,更换热配平单向活门,解除FCSOV的M项。 开左右组件,运行50分钟,组件工作正常。

在针对单向活门失效的情况下,组件灯常亮可否放行的问题上,与波音做了沟通。波音表示:

R1. 波音尚未收到类似的报告,但认为这种场景是有可能的。

R2. 唯一可行的MEL缓解措施是根据DDG 21-01-01-06同时停用左右空调组件,或者执行DDG 21-39-01“配平空气单向活门”

737MAX出现PM维护信息的处置

SR 3-5619607716

机队中多架飞机均出现36-21020 MANIFOLD DUCT PRESSURE SENSOR 1 SIGNAL IS OUT OF RANGE信息,通常完成功能测试后均可清除信息。由于在相关公开资料未对该普遍性问题进行说明,就此与波音做了沟通。

从AHM监控到的维护信息36-21020的出现节点,发现它均为在发动机启动或通电阶段,如下图:

波音认为该维护信息的出现,符合IFIM手册36-21-00-810-803 A(2)中描述的触发条件。这是一个与歧管压力传感器1(PM1传感器)零压力故障逻辑相关的已知虚假信息。在这种情况下,波音公司不建议更换PM1传感器。可以通过执行电气LRU更换测试来清除故障,因此无需采取进一步的维护措施。

For airplanes that have an integrated air system controller with part number 51090322-002, this message can show when all of these conditions are true:

(a)The APU is supplying electrical power.

(b)The APU bleed valve is off.

(c)The ground cart is not connected.

(d)Both engines have been off for at least 5 minutes.

(e)The pneumatic manifold has low pressure, but >6 psig, usually caused by permitted leakage through the APU bleed valve.

波音同时提出,为了更清晰的说明这类虚假信息,将在下一版更新IFIM 36-21-00-810-803/36-21-00-810-804步骤A(2)中的描述。明确说明该情况是一个假信息,如果在执行LRU更换测试后故障清除,则不需要更换PM1传感器。

同时PM1传感器零压力故障逻辑会在下一个IASC软件版本中进行修订,以防止出现这种假信息的出现。有关IASC的软件更新进展,请参阅737MAX-FTD-36-19001。

提示:

1、从逻辑理解,基本上就是在APU停止供气,发动机还没有启动前的这段时间,如果APU引气活门有少量漏气,就被认为PM感受存在漂移。因此如果某个信息频繁在发动机启动或者电源转换阶段发生,建议先更换APU引气活门。

2、此类虚假故障的触发时机一般发生在Power-On或Engine Start阶段,不能通过对串IASC来判断故障。因为锁存的故障信息会存储在IASC的储存器内,并随串件而转移,从而会让我们误以为故障源是IASC。

AMM 79-21-03 更换润滑组件注意事项补充

        737MAX AMM 79-21-03  Lubrication Unit remove/installation 更换润滑组件的步骤中,其中的CAUTION提示了AGB SHAFT SLEEVE注意事项。

评估该部件有漏装和空停风险,原因为:

  • AMM工卡无此部件的配图,工作者(尤其首次工作)仅通过文字理解可能会和实物对应不上,导致识别不出AGB SHAFT SLEEVE是否在位。
  • 查询机型手册、AMM等技术文件,均没有找到上述AGB SHAFT SLEEVE相关信息,不利于人员学习掌握。
  • AMM更换Lubrication Unit步骤中无确认此部件在位的步骤。

因LEAP-1A相关配图较多且很直观,且两者差异不大,故暂时借用LEAP-1A相关配图做以图示以便提醒,在拆装润滑组件时可作为参考,后续将联系厂家优化相关手册。

注:此图为LEAP-1A,仅供参考
注:此图为LEAP-1A,仅供参考
注:此图为LEAP-1A,仅供参考

故障全解

以下为已完成故障全解的项目清单,持续更新中。如有需要,请联系737总工办。

序号章节名称
174737MAX点火故障
232前起落架镜面到底
334ADIRU惯导故障
431由于S651电门导致的起飞构型警告
526厕所烟雾探测出现假警告
621ACM叶片断裂导致的组件跳开
729EDP吊架管路漏油
873由于PS3信号管堵塞导致的发动机加速慢
934气象雷达故障
1030皮托管加温故障
1124IDG故障
1236APU无引气或引气压力不足
1330发动机防冰
1427安定面配平故障
1528大翼油箱盖板漏油
1630二号风挡地面加温裂纹故障
1733应急灯亮
1852导向臂小螺钉断裂
1978反推灯亮
2074737NG点火故障
2129EDP供压管路漏油
2229EDP断轴
2376发动机启动刹车组件故障
2432钢刹车构型的安装螺栓断裂
2533起落架的387灯泡失效
26331864灯泡失效
2732停留刹车导致防滞不工作灯闪亮
28335**7插头烧蚀
2929EMDP失效
3030安定面失去配平灯亮
3136737MAX由于引气故障导致的发动机防冰灯亮
3224关于乌航B-2**P ELEC灯亮的分析总结
337973M ODMS虚假计数
34365**7飞机无引气起飞右发引气灯亮
35295**7后缘襟翼限流活门封严破损
3634关于长安航空1**2飞机气象雷达故障的总结
3724关于1**0飞机ELEC灯亮的分析总结
38795**1飞机滑油滤旁通灯亮
39251**7货仓地锚故障导致配载原因延误
40526**62飞机L1门把手与凹槽不平齐导致延误
41336**3客舱窗灯不亮导致延误
42361**5引气跳开灯亮中断起飞
43307**6雨刮松动导致蒙皮损伤
44736**2右发燃油滤旁通灯亮故障分析
45325**3监控发现刹车滑不动
46311**8起飞构型警告报告
47295**9飞机PTU流量限制活门封圈破损
4822ATC故障导致的自动驾驶失效
4932关于737轮速传感器线束磨损的故障分析
50215**1飞机旁通活门丢失
51801**3飞机右发起动机漏油
52281**8右主油箱溢油
5334福州航空7**5气象雷达故障
5476关于737机队自动油门电门组件失效的故障分析
552717**和22**前缘指示故障分析
562555**飞机P5前顶板安装支架铆钉断裂
575317**水平安定面防滑条损伤
582915**空中EDP和EMDP低压
59295**7的吊架EDP供压管接头裂纹
60321**5前轮转弯卡滞
6152关于737舱门警告系统故障分析
6227关于B-7**8驾驶盘操作力大的分析
63261**3飞机翼身过热的故障分析
64267**1 左发OVERHEAT灯亮
6536关于B-1**1右发引气跳开灯亮的分析
663453**1飞机左右空速不一致事件的分析报告
6734关于TAT失效的分析
68275**2飞机后缘襟翼随动钢索断裂
69321**8左主起落架绿灯不亮
70525**9前登机门阻尼器断裂
71561**8左2号风挡裂纹
72725**8飞机高震动返航事件分析
73565**8左2号风挡裂纹
7427关于B-2**G安定面主电配平不工作的分析
7529关于737机型EMDP过热灯亮的故障分析
7624静变流机-2170的过热失效
7752737货舱门把手断裂的故障分析
7829关于1735飞机PTU漏油故障的分析
7921客舱温度传感器汽滤污染过快
8033应急灯电池自放电问题
8157吊架封严破损问题
8236隔离活门卡滞的问题
83802**9飞机右发自动掉转速
84291**9飞机EMDP消音管漏油
8521B-7**9驾驶舱制热差
862415**9飞机供电故障分析
8757737MAX翼尖小翼前缘风蚀
88751**9飞机VSV非指令作动
89275**0飞机6号后缘SKEW传感器故障导致旁通

液压系统失效后的系统工作影响

  • 当出现真实液压油大量渗漏
    • A系统低压
      1. A/P A通道不工作
      2. 每个大翼上有两块飞扰不工作
      3. 正常起落架收放不工作,需人工放出起落架且放出后无法收回
      4. 地扰不工作,着陆滑行距离增加
      5. 备用刹车不工作(正常无影响)
      6. 左发反推正常液压不工作à备用液压可收放,但速率慢,影响着陆操作
      7. 正常前轮转弯不工作(需使用备用前轮转弯)
    • B系统低压
      1. A/P B通道不工作
      2. 每个大翼上有两块飞扰不工作
      3. 正常刹车不工作(备用刹车正常,不能使用自动刹车)
      4. 右发反推正常液压不工作,备用液压可收放,但速率慢,影响着陆操作
      5. 前后缘正常液压收放失效,备用液压可放出前缘装置,电动可收放后缘襟翼
      6. Y/D不工作
    • A+B低压
      1. A/P不工作
      2. 双发反推收放速率慢
      3. 备用放前缘,电动收放后缘
      4. 人工放起落架
      5. 前轮转弯不工作
      6. 仅储压器提供刹车压力
      7. 所有扰流板不工作
      8. 使用备用Y/D

备用系统低压   除非同时有A/B系统低压,否则无影响,叠加后最严重可能后果方向舵不工作

[ Back To Top ]