737MAX单腿着陆时发生感觉压差灯亮

自有案例

训练时触地后感觉压差灯闪亮,就该问题与波音做了沟通。波音表示收到过报告,在触地时灯亮,在拉起后灭。最开始波音认为是感觉压差计算机中进气导致的,建议使用双发EDP供压。但客户在更换感觉压差计算机,并增压后,在后续的飞行训练中再次发生。波音通过QAR数据分析后认为是由于训练中,左起落架单腿落地后再次拉起导致的。

737MAX的感觉压差系统工作图如下

与下图NG的感觉压差计算机工作原理对比,MAX的增加了FEEL LIMIT FUNCTION,原因是737MAX的重量更重,因而杆力会比NG的大,为了使在起飞阶段MAX的杆力感受与NG类似,因而增加了杆力限制功能。包括伺服活门、限制筒和反馈电门。

主起落架的四个空地电门提供信号给PSEU,PSEU一方面给SCE,一方面给R594和R819继电器,SCE判定在地面的条件是左右主起落架均给地,但R594和R819则是任一给地即可。所以当SCE与R594和R819给出地面判断条件不一致的时候,达到了5-12秒,就会激活感觉压差杆力限制电磁线圈。

因此当发生单腿着地时就可能发生感觉压差灯亮的情况。

DUAL BLEED OFF(73M)

项次内容
代码361112(73M)
信息分类故障类
故障等级5
事件分类失压事件
实现构型全MAX机队
关联信息N/A
信息复核需要
复核方式卫星电话或ACARS报文
复核要点1,机组是否观察到压力差,发生在什么阶段;
2,座舱爬升率是否存在波动;
3,是否触发高高度警告;
4,氧气面罩是否脱落。
报文解读双发引气未供气,该信号将提供双发引气失效的机上打印功能
标准处置建议1,在收到报文后需及时和机组取得联系;
2,询问机组是否实施了无引气/无增压起飞,DUAL BLEED灯是否有点亮(参考波音737MAX-FTD-36-22001,DUAL BLEED灯亮后机组的不当操作会导致空中双引气关闭,需要确认机组关隔离活门和引气电门的顺序);
3,如为真实跳开或引气未打开,参考关联信息的标准处置实施检查。
机组操作复位电门,如无法复位下降至安全高度。
信息通报如与机组核实为真实故障,需通报公司值班和机队经理。
可能性后果空中失压。

Single Crab Landing(73M)

项次内容
代码324103(73M)
信息分类事件类
故障等级4
事件分类重要系统失效
实现构型全MAX机队
关联信息N/A
信息复核需要
复核方式PC卡译码
复核要点总重GW,三个主轮空地,垂直过载值vertical load,横向过载值lateral load,
ROLL偏转角,飞机航向heading,跑道航向。
(重点看的是横向过载的值和滚转角,而且不要只看落地一瞬间,
而是落地后5秒以内不清楚的去看”B-20*F右外主轮失效和
MBD主轮风险评估”的调查报告)
报文解读一类对MBD刹车可能造成损伤的操作。
内轴承可能承受了超过设计裕度的横向加速度。
会导致轴承移位,进而产生中心毂环切。务必重视。
(在2020年9月版中,按案例的最小值对预警门槛做了降低,
在实际使用中发现存在起飞遭遇强侧风所产生的假警告,
是由于软件编程中不能通过飞行阶段过滤此类假警告的原因,
后续改版将通过其他手段消除)
标准处置建议1,该报文用于监控机组在执行Crab Landing 时
对安装有MBD碳刹车飞机可能造成的损伤;
2,一类在地面的扭转操作也会造成同样的后果;
3,从目前经验看仅限于MBD的碳刹车,由于设计原因,
在这种过载条件下,可能导致驱动键跳键,或者轴承杯移位,
进而引起中心毂被环切的情况。
4,严重的外部可见脱胎痕迹,跳键和轮胎偏斜。
5,需检查该侧的轮胎和刹车的情况。检查项目参见MT。
机组操作N/A
信息通报N/A
可能性后果中心毂环切,严重的轮胎移位。

HYD B OIL LEVEL LOW(73M)

项次内容
代码292102(73M)
信息分类趋势类
故障等级3
事件分类系统故障
实现构型全MAX机队
关联信息N/A
信息复核需要
复核方式ACARS或卫星电话询问机组
复核要点询问机组当前液压油量情况,并请机组做持续观察,每5分钟反馈一次油量值。
报文解读B系统油量不足,可能是渗漏引起的,也有可能是初始油量不足。
提供机上打印提醒。
标准处置建议1,液压油随温度变化,会产生较大的影响,冬季从三亚飞往哈尔滨的液压油量,可能会出现18%的减少;
2,核实该机液压油量指示是否存在保留。
3,最重要的是以5分钟为间隔,使用73M 液压油请求实时获取液压系统参数,观察液压油量的变化情况。如没有变化,表明存在初始值低的情况或发生的系统在空中未供压,可以持续观察使用;
4,发生在供压管路的渗漏渗漏率较高,可以根据5分钟的渗漏率来判断是否可到达目的地机场;
5,EDP发生低压的值可能发生在20%多的时候,在泵关闭供压后,如油量不再下降,EMDP低压可能在15%左右;
6,落地后检查漏点。
机组操作操作建议:
1、与机组空地联系,明确故障现象。是指示跳变,还是存在持续渗漏减少。
2、与机组沟通,做部分漏源的隔离:依次单独关闭A或B系统的EMDP或EDP,观察3分钟,油量是否减少。如果不再减少,则保持该泵关闭。
3、如果隔离无效,渗漏依旧。关闭渗漏液压系统的EMDP和EDP,并持续关注液压油量。
4、建议机组在进近阶段,只要B系统油量仍大于20%,可以重新接通EDP,正常放襟翼。如油量低于20%,则按检查单处置。
信息通报签派和带班主任
可能性后果液压油漏光。

HYD A OIL LEVEL LOW(73M)

项次内容
代码292101(73M)
信息分类趋势类
故障等级5
事件分类系统故障
实现构型全MAX机队
关联信息N/A
信息复核需要
复核方式ACARS或卫星电话询问机组
复核要点询问机组当前液压油量情况,并请机组做持续观察,
每5分钟反馈一次油量值。
报文解读A系统油量不足,可能是渗漏引起的,也有可能是初始油量不足。
提供机上打印提醒。
标准处置建议1,液压油随温度变化,会产生较大的影响,冬季从三亚飞往哈尔滨的液压油量,可能会出现18%的减少;
2,A系统在收起落架后,通常会有16%以上的液压油量减少,通常情况A系统在收起落架后,油量值在70%多。
3,核实该机液压油量指示是否存在保留。
4,最重要的是以5分钟为间隔,使用73M 液压油请求实时获取液压系统参数,观察液压油量的变化情况。如没有变化,表明存在初始值低的情况或发生的系统在空中未供压,可以持续观察使用;
5,发生在供压管路的渗漏渗漏率较高,可以根据5分钟的渗漏率来判断是否可到达目的地机场;
6,EDP发生低压的值可能发生在20%多的时候,在泵关闭供压后,如油量不再下降,EMDP低压可能在15%左右,在放起落架的时候可以尝试重开EDMP来短时驱动,起落架放下后,将给A系统带来18左右的油量恢复。
7,落地后检查漏点,注意部分系统需提起落架手柄来检查(插好销子)。
机组操作操作建议:
1、与机组空地联系,明确故障现象。是指示跳变,还是存在持续渗漏减少。
2、与机组沟通,做部分漏源的隔离:依次单独关闭A或B系统的EMDP或EDP,观察3分钟,油量是否减少。如果不再减少,则保持该泵关闭。
3、如果隔离无效,渗漏依旧。关闭渗漏液压系统的EMDP和EDP,并持续关注液压油量。
4、建议机组在进近阶段,只要A系统油量仍大于20%,可以重新接通EDP,正常放起落架。如油量低于20%,则按检查单处置。
信息通报签派和带班主任
可能性后果人工放起落架,前轮转弯放备用位。
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