主起落架上锁弹簧断裂

2022年6月有54*8飞机检查发现右主起落架的上位锁弹簧后侧的丢失,过站完成FOD特检工卡,在轮舱位置找到部分丢失的部件,检查轮舱其余部件无损伤,依据MEL放行飞机。

54*8飞机的线号为2806,于2009年3月交付。厂家有相关SL说明,表明一定批次线号的弹簧可能存在生产缺陷。本机在该范围。机队于2011年已下发过EO执行普查(47架),本机完成普查无异常。

机队当前仍有37架服役飞机在该范围。

机队表现看5年以来发过两个:2018.1 79*0(线号6027),2018.3 5268(线号1382)

主题:主起落架上锁弹簧断裂 737-SL-32-173

型号:737-600/-700/-700 C/-800/-900/-900 ER/BBJ

适用范围:从生产线号2214到3466的所有737 NG飞机,以及从2008年12月到2010年10月购买的弹簧备件。

概要:

 此服务信函的目的是向运营商提供关于主起落架(MLG)上锁弹簧因可疑的制造问题导致吊钩断裂和丢失的建议。此信函建议运营商在方便维护的机会下,更换受影响飞机上的可疑弹簧,以防止航班中断。

背景:

 一些737-600/-700/-800/-900 ER/BBJ维修人员在例行维修检查中发现两个PN:161A6114-3主起落架上锁弹簧断裂或丢失。 上锁弹簧可以参考IPC查到件号。在许多情况下,飞机是根据MMEL项目派遣放行的,直到断裂/缺失的弹簧被替换。不过,在少数情况下, 飞机停飞,直到买到新的弹簧为止。 

 这些断裂主要发生在1800到6500飞行循环的飞机上。目前还不知道飞机在失去弹簧的情况下运行了多少周期。几乎全部的弹簧断裂报告来自于2008年1月以后。

 对几个断裂的弹簧进行了冶金检查分析。这些检查确定弹簧断裂是由于在弹簧表面异常引起的疲劳裂纹。所观察到的异常类型为扁平点和微结构组织外径局部损伤的硬层。这些异常很可能是由制造过程产生的。

供应商措施:

 弹簧供应商修订了PN161A6114-3弹簧的生产工艺,以确保上述缺陷不存在。

波音行动:

 弹簧供应商从生产线号2214开始更换。波音公司将断裂报告和与弹簧的制造差异通知了弹簧供应商。波音公司断裂的弹簧都是由新供应商制造的。这些弹簧装在生产线号2214到3466的飞机上。

 波音公司审查了供应商修订的制造工艺,并检查了弹簧制造使用改进的过程。没有发现任何不符之处。因此,波音公司认为,在生产线号3467之后的飞机上交付的弹簧制造良好。生产线号3467是 在2010年11月出厂的。波音公司已经清除了可疑弹簧的零部件库存。

建议的运营商措施:

 对于受影响的飞机(线号2214至3466,以及使用200810月从波音购买的备用弹簧的飞机),波音公司建议采取下列行动:

    在日常检查过程中,检查主起落架上的MLG上锁组件是否有丢失或断裂的上锁弹簧。直到用新弹簧替换,才终止此检查。 检查的周期应根据各自运营商的服务经验和他们各自的维修计划。

 如果操作人员发现一个断裂或缺失的上锁弹簧,就可以参考737 MMEL项目派遣放行飞机。如果在一个上锁机构的两个弹簧都丢失或断裂, 飞机依据 MMEL飞机放行前,必须安装至少一个良好弹簧。

    在方便维修的时机,受影响飞机的运营商应该用新的弹簧替换PN:161A6114-3 MLG上锁弹簧。

操作人员可以根据CMM程序或参考AMM程序更换上锁弹簧。

1.如果按AMM程序更换弹簧,则不需要执行起落架收放试验。 

2.丢弃拆下的弹簧以防止它们在另一架飞机上被重复使用。

估计工时:

本服务函推荐更换4个MLG上锁弹簧需要约2小时的工时。

工作模式转换引起的BAT DISCHARGE灯亮

2022年5月13日,某737飞机在执行航班时,机组反映有BAT DISCHARGE灯亮,后复位主警告灯正常。后续检查电源系统也一切正常。怀疑这可能是电瓶充电机完成充电后转TR模式放电所致。恰好波音新发布了737NG-FTD-24-22002证实了此点。下文将详细说明此FTD的内容及与波音交流的内容。

关于飞机停场后皮托管加温失效的讨论

SR 4-5555533937

2022年6月,有737NG飞机在完成启封出厂后首段出现备用皮托管失效的案例,由于启封工卡中有加温测试的要求,因此就此与波音做了相关讨论,看如果延长加温时间,是否有利于提前识别和发现加温的问题。波音总体分析认为是比较难捕捉。

波音认为,在正常维护条件下,无法提前确定皮托管探头的加热减少量。故障是瞬时发生的,就像灯泡故障一样,在故障点之前,性能是正常的。探头加热器执行为探头提供热量以防结冰的功能,这是加热元件的性能。为了保护加热器元件免受环境影响,有绝缘材料。绝缘材料可能会有一些退化,而不会影响探头加热器元件提供防冰的能力。加热元件的性能随着时间的推移保持正常,直至出现硬故障。硬故障是指防冰故障指示灯亮起而导致的开路或短路情况。正如FTD(737NG-FTD-34-15006)所述,电绝缘性能可能会下降,但在探头出现故障之前,这不会影响整体加热性能。加热器绝缘劣化会随着环境因素、飞行时间和飞行周期的增加而增加。新冠影响带来的封存可能会影响探头的可靠性。发动机在不拔出皮托管加热跳开关的情况下运行,这可能导致地面发热,可靠性降低。皮托管探头加热器护套材料易受腐蚀。腐蚀会导致加热器护套破裂,从而导致水分和污染物进入,从而降低加热器导线的绝缘性能。当绝缘性能下降到对加热器元件没有足够的电气保护时,加热器元件将与探头外壳短路。由于探头上有115Vac电压,加热器的电气故障会突然发生,一旦小电弧引发短路,它会迅速碳化,并在大多数情况下导致硬短路。

A2. The failure mode does not lend itself to predictive performance criteria. It is not possible to determine in advance the reduction in heating of the pitot probe under normal maintenance conditions. The failure occurs instantaneously, much like a failure of a light bulb, where the performance is nominal up to the point of failure.

The probe heater performs the function of providing heat to the probe for anti-ice purposes, this is the performance of the heating element. To protect the heater element from the environment, there are insulation materials. The insulation materials can have some degradation without impacting the ability of the probe heater element to provide anti-icing. The performance of the heating element remains nominal over time, up to the point of a hard failure. A hard failure is either an open or short circuit condition that results from the illumination of the Anti-Ice failure indication within the flight deck. As the FTD (737NG-FTD-34-15006) describes, there can be degradation of the electrical insulation properties, but this does not impact the overall heating performance until the point of probe failure.

Heater insulation degradation can increase with environmental factors, flight hours, and flight cycles. Storage during the COVID-19 pandemic can affect probe reliability. Engine runs without pulling Pitot heater circuit breakers, which can result in heating on the ground with decreased reliability. The Pitot probe heater sheath material is susceptible to corrosion. Corrosion causes a breach in the heater sheath which allows ingress of moisture and contaminants, degrading the heater wire insulation. When the insulation is degraded to the point that there is not sufficient electrical protection for the heater element, the heater element will short circuit to the case of the probe. The electrical failure of the heater occurs abruptly since there is 115Vac across the probe, once a short circuit is initiated by a small electrical arc, it quickly carbonizes and results in a hard short in most cases.

GEAR L/R/NOSE EXTEND SLOW

项次内容
代码73N323002
信息分类故障类
信息分类5
实现构型全数据解码
关联信息
信息复核
复核方式1.查阅信息通告中的趋势图形
2.PC卡译码核实
复核要点1.通过趋势图核实近一个月起落架放出时间变化情况
2.PC译码核实故障段起落架手柄,起落架位置信号,
WARNING警告,A系统液压油量变化
报文解读1.其中一个起落架放出时间偏长,
较机队该起落架的放出时间均值,超出了一定的门槛时限。
表明收放作动筒存在内漏,或液锁;
2.传感器指示存在异常;
3.机组操作存在问题,导致手柄未放到位
或手柄内部微动电门触点问题
标准处置建议1,若起落架放下缓慢,需完成系统内漏检查,
按需更换存在内漏的部件,并完成收放测试确认
系统工作正常并满足手册要求。
2,针对单个起落架指示故障,检查对应起落架
的传感器间隙和靶标,测量相应阻值。
3. 针对手柄信号和起落架位置不一致,需完成
起落架手柄微动电门,以及手柄到PSEU之间的
线路检查,按需更换起落架手柄组件。
机组操作若起落架无法放出,需采用人工方式
信息通报通报带班主任
可能性后果N/A

Gear L/R/NOSE retract slow

项次 内容
代码73N323001
信息分类故障类
故障等级5
事件分类SDR事件
实现构型全数据解码
关联信息
信息复核
复核方式1.查阅信息通告中的趋势图形
2.PC卡译码核实
复核要点1.通过趋势图核实近一个月起落架收上时间变化情况
2.PC译码核实故障段起落架手柄,起落架位置信号,
WARNING警告,A系统液压油量变化
报文解读 1.其中一个起落架收起时间偏长,
较机队该起落架的收起时间均值,超出了一定的门槛时限。
表明收放作动筒存在内漏,或液锁;
2.传感器指示存在异常;
3.机组操作存在问题,导致手柄未放到位
或手柄内部微动电门触点问题
标准处置建议1,若起落架收起缓慢,需完成系统内漏检查,
按需更换存在内漏的部件,并完成收放测试确
认系统工作正常并满足手册要求。
2,针对单个起落架指示故障,检查对应起落架
的传感器间隙和靶标,测量相应阻值。
3. 针对手柄信号和起落架位置不一致,需完成
起落架手柄微动电门,以及手柄到PSEU之间的
线路检查,按需更换起落架手柄组件。
机组操作检查人工释放盖板盖好,重新收放起落架
信息通报通报带班主任
可能性后果若起落架无法收上,可能导致返航

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