关于2号风挡无电弧裂纹的说明

ISO-56-21-35989

自有案例,近期机队连续出现2号分档无电弧裂纹的案例,特点如下:

1,发生在地面,加温电门保持在ON位;

2,外部环境在26-29度;

3,无电弧、分层、潮气入侵;

4,后框排水口无堵塞,传感器没有腐蚀等异常;

5,膜阻值,传感器阻值在手册范围;

6,裂纹后触摸,在裂纹点的温度值偏高。

7,裂纹源发生在非加温条边,向外扩展。

波音的解释如下,认为两种可能WHCU控制的加温问题,导致局部温差达到200F。或传感器故障,导致持续加温,最终过热和裂纹。

The outer pane crack may be attributed to a runaway heat condition, which caused excessive thermal stresses on the edge of the glass outer pane. We do know that this type of fracture is direct result of large temperature difference between edge of the glass (cold) and the central heated portion of the window.  The temperature differential required to fracture the pane in this manner is typically greater than 200 deg F.  Such a temperature differential most likely was the result of some kind of uncontrolled or runaway heating by the WHCU, but there is no way to determine this after the outer pane cracks. One possible cause [theory] that may lead to a runaway heat condition is a loss of insulation resistance between ground and the temperature sensor.  But again, we have not been able been to be confirm this because the condition is not noticeable until the window overheats and cracks.

点评:怀疑PPG产品质量存在问题。这两者哪个都和品控,和设计相关。

在FIX发布后,多家航司跟帖反应存在该问题,比较多得航司寄希望于PPG的本轮产品改进。

阿拉斯加航空公司的分析比较具有代表性。他们认为PPG的二号风挡,P/Ns 5-89355-87和5-89355-88。发生裂纹是由于外层玻璃的热炸裂。外层内表面承载加热元件,并在风挡加热循环中膨胀。外层玻璃外表面暴露在环境温度下并收缩。外层玻璃倾向于凹形,但Z形槽和其他层玻璃不发生形变,从而抵抗外层玻璃外表面的变形。外窗格玻璃在制造过程中经过化学强化,因此在表面层具有压缩性。当内外表面温差增大时,外窗格玻璃外表面张力增大(表面压缩减小),达到克服表面压缩的程度。外窗格玻璃裂开了。它通常发生在温差达到约200华氏度时。此类爆发通常伴随着内部窗格玻璃热损伤:丙烯酸中间窗格玻璃熔化(“手指”、光学变形)和/或“起泡”、聚氨酯夹层变色。

WHCU设计用于在车窗温度传感器电阻超过363+/-5欧姆时切断车窗加热元件的电源,其核心温度为149F。

WHCU无法检测到传感器电阻升高超过363欧姆(温度升高超过149F)的可能原因之一,可能是临时并联电阻或传感器电路对地短路,从而降低了WHCU读取的传感器总电阻值,使WHCU检测到“冷窗”,并向加热元件提供更多电流。湿气进入车窗内部传感器电路、湿气或后窗下角传感器端子上的导电FOD(回路)可能导致并联电阻和对地短路。

此外,阿拉斯加航空认为,在未检测到的较高温度(传感器电阻)下操作车窗可能会导致“传感器开路”和功率编织线焊点故障,因为这会导致传感器导线和焊点承受高于正常的张力负载,从而加速车窗加热/冷却循环期间的疲劳。

IDG 滑油冷却器位置消音板缺失

自有案例:机队中有反映IDG滑油冷却器处消音板缺失的案例。

实际与消音板构型相关,由于早期构型消音板易发生断裂并导致螺杆损伤,使风扇框架裂纹。厂家发布SB72-0440拆除了消音板。而第二份SB72-0495则安装了新的保护罩。因而在两份SB之间的发动机是可能存在消音板缺失的情况的。

我司从2017年7月后发布过MEMO,同时执行SB72-0440和SB72-0495。因而装机时间在2017年8月后的发动机应该都是执行过两个改装的。具体执行情况可以和发动机工程师核实。

还有一类简单的判断,旧构型是看安装螺栓是否是紧固状态。而新构型整流罩有新扩5个孔,看孔的情况可以判断是否为丢失。

下图为改进后构型。(图片来源于网络)

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标题AWL项目 47-AWL-09 -NGS 氧气传感器更换
编号737NG-FTD-47-19003
章节47
适用性737MAX
日期2021年5月
机队影响已执行SB 737-47-1015的NG飞机
是否关闭
背景在新ASM(P/N 2180163-101)的认证过程中,
波音确定,带有旧ASM(P/N 2030157-102)的
NGS的可靠性较低,不符合设计要求。
因此,NGS不合规。波音将737NG飞机上安装的
NGS不符合规定的情况通知了FAA。
波音认为这种不合规行为不会影响飞机的安全运行。
改进状态2019年6月25之后交付的飞机和执行SB 737-47-1015的飞机
需要执行47-AWL-09项目。FAA批准了修订后的
氧传感器部件维修手册(CMM),允许在18000飞行小时后
对氧传感器进行测试,如果传感器通过测试,
则重新安装在飞机上,否则需进行更换。
临时措施波音建议将47-AWL-09的最新版本纳入
其737NG飞机的维修计划中,
这些飞机在2019年6月25日之后交付,
或已按照SB 737-47-1015安装了改进的ASM设计。
最终方案通过AMM改版运行对氧气传感器进行在翼功能检查;
改版47-AWL-09 允许通过AMM进行在翼测试。
点评机队中的ASM更新换代进行中,预计2021年6月开始。

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标题件号为63292146-1的PCCV可靠性分析
编号737NG-FTD-36-21001
章节36
适用性737MAX
日期2021年5月
机队影响PCCV装机件号为63292146-1的飞机
是否关闭
背景PCCV P/N 63292146-1设计用于更好地承受
737NG CFM56-7发动机的振动特性,
同时保持PCCV P/Ns 3289562-5/-6/-7的类似静态和动态性能。
厂家监控尽管PCCV P/N 63292146-1的性能
优于PCCV P/Ns 3289562-5/-6/-7,
但从数据上看仍有以下问题:
1.大量PCCV在未出现驾驶舱效应情况下,
在执行健康检查时拆换。
2.因作动器隔膜泄漏或撕裂,导致阀门无法打开,
并排放过冷空气,拆换量占比30%。
3.调节器提升阀/阀座磨损,,导致控制压力(Pc)过高,
拆换量占比60%
改进状态对三类问题所做工作及后续计划进行说明
临时措施执行霍尼SB 63292146-36-0001
可减少调节器提升阀/阀座磨损带来的影响
最终方案发布SB解决隔膜和调节器问题,时间待定
点评此恨绵绵无决期。
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