标题 | 新构型FQPU介绍 INTRODUCTION OF NEW FUEL QUANTITY PROCESSOR UNIT (FQPU) |
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编号 | 737MAX-FTD-28-19001 |
章节 | 26 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2020年6月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | OPEN |
背景 | 新型FQPU已经被采用,解决了MAX飞机的不合规的情况, 在加油期间,新的FQPU更改了右主油箱加油指示灯闪烁 来指示燃油切断功能故障的燃油量。 根本原因是在FQPU中设置的探测自动关断失效的点, 考虑到公差叠加,在探测到故障之前会使燃油进入冲压油箱, 从而影响了自动关断失效的指示。 另外FQPU与安装板之间的粘合材料变化,简化了FQPU的安装, 减少了更换FQPU时损坏部件或安装板的可能。 |
改进状态 | 波音SB737-28-1363在2020年6月2日发布,适用于MAX飞机。 IPC已更新提供互换性, AMM 已于2021年1月完成更新以解决FQPU安装问题, CMM正在修订中。 |
临时措施 | N/A |
最终方案 | 波音方案: 发布波音SB 737-28-1363。 供应商方案: 1.发布737 MAX的CMM 28-41-99和28-42-04。 2.发布用于737NG的CMM 28-41-73和28-41-87。 3.发布SSB 30128-28-01,其中包含有关修改的说明: •FQPU P / N 30128-05至30128-06。 •FQPU P / N 30128-57至30128-58。 |
点评 | 发布SB,我司已下发EO 737-SL-28-112对737NG和MAX机型说明 |
Blog
月度归档: 2021 年 1 月
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标题 | 由于方向舵盖板紧固件导致的行程受限 Rudder Pedal Restriction due to Protruded Cover Fastener |
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编号 | 737MAX-FTD-27-19002 737NG-FTD-27-19001 |
章节 | 27 |
适用性 | 737MAX、737NG |
日期 | 2020年2月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | OPEN |
背景 | 方向舵踏板盖/护罩附件紧固件的突出 会限制方向舵踏板的行程,从而导致安全事件。 这种情况可能会阻止方向控制和刹车,导致高速跑道偏移。 |
改进状态 | 在最初发现后进行的检查不足以纠正突出的紧固件问题。 波音公司开发了一种新的方向舵踏板盖/护罩和支架布置, 可防止紧固件伸出舵踏板外壳。 正在开发维修公告737-27A1313(最大值) 和737-27A1314(737NG)以提供改装说明。 |
临时措施 | 鉴于最终方案已经发布,因此取消之前的临时措施。 |
最终方案 | 波音已经发布了SB 737-27A1313 R1和737-27A1314 R1 |
点评 | N/A |

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标题 | 前缘襟缝翼传感器可靠性研究 Leading Edge Flaps/Slats Proximity Sensor Reliability Study |
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编号 | 737MAX-FTD-27-18003 737NG-FTD-27-18001 |
章节 | 27 |
适用性 | 737MAX、737NG |
日期 | 2020年4月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | OPEN |
背景 | 运营商报告了由于前缘襟缝翼指示故障而 导致的返航或中断起飞的事件。 部分运营商表示前缘襟缝翼指示故障 是导致返航次数排名前10的故障。 所报告的部分事件发生在飞机刚服役的2年内, 大约在4800FH/3800FC之后。 2018年6月对拆卸的传感器PN:80-207-02 发起了LE襟翼/板条接近传感器可靠性调查, 发现了两种故障来源: 1、Magnetic Set of Cores 2、Temperature Compensating (TC) Resistor Failure |
改进状态 | 波音和CAE共同合作, 已经分别拟定了Magnetic Set of Cores 和Temperature Compensating (TC) Resistor Failure 的解决方案,部分项目已完成, 部分项目预计2021年6月完成。 波音计划在2021年6月发布SL。 |
临时措施 | 1) 趋势监控计划(12-14个月) 2) 将737-SL-24-207的接地端密封加入该维护项目 3) 将737-SL-32-196的接近传感器最佳实践应用于该维护项目 |
最终方案 | 在MAX生产线上使用新的传感器–待定 合并改装的SB–待定 |
点评 | N/A |
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标题 | STALL WARNING SYS L/R锁定信息导致的延误 Latched STALL WARNING SYS L and STALL WARNING SYS R Status Messages Causing Operational Delays |
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编号 | 737MAX-FTD-27-18002 |
章节 | 27 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2021年7月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | OPEN |
背景 | 波音已收到737 MAX运营商们的报告, 报告称Onboard Maintenance Function (OMF)上 显示已锁存的“STALL WARNING SYS L”或 “STALL WARNING SYS R”状态信息, 但Stall Management Yaw Damper (SMYD) computer 未报告任何相应的故障。 这些事件导致需要额外的排故和维护工作来 重置锁存的信息。部分事件还导致了运行延误。 |
改进状态 | 波音公司对报告进行持续评估, 并确定SMYD STALL WARNING SYS逻辑对特定故障敏感, 并且导致许多报告提及的事件。波音公司认为, 这些特定的故障情况是干扰性的,识别出的干扰性故障见附件。 波音公司正在致力于解决附件中显示的故障, 以解决附件中所示的故障, 旨在减少在地面上发生STALL WARNING SYS 干扰性锁存状态信息。 波音公司目前正在开发一种新的SMYD,P/N 285A1010-114, 并将在737-10上进行初步认证,以纠正附件中列出的问题。 随后将进行737-10后认证,并允许对其他737 MAX飞机进行同等功能更改。 |
临时措施 | 如果MAINT指示灯点亮, 并且是由STALL WARNING SYS L或S TALL WARNING SYS R状态信息引起的,请执行以下步骤: 1.AMM 31-65-00,“Fault Interrogation for a Maintenance Message”。 2.737 MAX维护提示MT-27-013 3.在故障成功排除后,下一次飞行前, 确保手动清除锁存的失速警告系统信息。 |
最终方案 | 新的SMYD预计在2022年4季度可用 |
点评 | N/A |
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标题 | SCE的地扰假信息 Spoiler Control Electronics (SCE) GROUND SPOILER CONTROL and SPOILER DIRECT LIFT CTRL Nuisance Status Messages |
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编号 | 737MAX-FTD-27-17006 |
章节 | 27 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2019年5月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | OPEN |
背景 | 运营商报告了上电后出现GROUND SPOILER CONTROL 和SPOILER DIRECT LIFT CTRL的状态信息。 并伴随以下的维护信息: 27-02200 – FCC-A FLAP POSITION DATA IS INVALID DETECTED BY: SPOILER CONTROL ELECTRONICS (SCE) 27-02270 – FCC-B FLAP POSITION DATA IS INVALID DETECTED BY: SPOILER CONTROL ELECTRONICS (SCE) 27-02660 – RADIO ALTITUDE DATA FROM RADIO ALTIMETER 1 AND RADIO ALTIMETER 2 IS INVALID DETECTED BY: SPOILER CONTROL ELECTRONICS (SCE) 77-42691 – LOW RANGE RADIO ALTIMETER (LRRA) SIGNALS DO NOT AGREE Detected by: ENGINE-1 EEC CHANNEL-A 77-42692 – LOW RANGE RADIO ALTIMETER (LRRA) SIGNALS DO NOT AGREE Detected by: ENGINE-1 EEC CHANNEL-B |
改进状态 | 波音公司正在调查这一干扰性信息的根本原因, 并评估通过SCE软件更新来抑制这些故障。 |
临时措施 | 拔出并重置无线电高度表1(C/B C1384)和 无线电高度表2(C/B C1385)的跳开关可清除状态信息。 |
最终方案 | 最终方案将在737MAX-FTD-34-17005条中更新。 |
点评 | n/a |




