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标题杀菌剂和发动机运转故障
Biocide and Engine Operational Issues
编号737MAX-FTD-28-17001
737NG-FTD-28-14004
章节28
适用性737MAX、737NG
日期2017年6月
机队影响ALL
是否关闭CLOSE
背景波音公司收到来自运营商的报告,
称由于飞机油箱的杀菌剂处理不当,
发动机运行出现了一些问题。
改进状态本文本质上是建议性的。
临时措施N/A
最终方案为解决微生物污染问题,同时避免发动机运行和/或其他问题,
波音公司建议工作者参考以下AMM章节处理燃油箱微生物:
AMM28-10-00-600-801
AMM28-10-00-600-802
应按照制造商的指示,对杀菌剂计量车进行适当的维护,
以确保杀菌剂计量车符合要求。
禁止手动向燃油箱中添加杀菌剂。
点评波音后续发布新版本FTD来进行说明。

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标题737MAX的地扰虚假
Nuisance Ground Spoiler Status Messages
detected by the Spoiler Control Electronics
编号737MAX-FTD-27-18001
章节27
适用性737max
日期2019年5月
机队影响ALL
是否关闭CLOSE
背景运营人员报告地面维护灯亮并伴随维护信息27-012600,
虽然GSCM提供了与737NG设计相同的功能和裕度,
但它最大限度的降低了由于地面扰流板内锁活门故障
而导致地面扰流板非指令放出的可能性。
但在液压动力关闭的情况下操作速度刹车手柄
会导致液压油滞留在组成GSCM的两个活门之间,
此时打开液压泵,滞留的油液会导致压力传感器感受到高压,
从而阻止地面扰流板完全收回。
改进状态波音公司对737-7飞机上安装的扰流板控制电子
(SCE)软件进行了逻辑更改,以消除这干扰性信息。
在液压系统关闭的情况下作动速度刹车手柄,
可以使地面扰流板保持不动。当液压压力恢复时,
该逻辑变化将允许地扰完全收回。
新软件可在Boeing Part Page找到,
并可安装在所有737-8/-9飞机上。
临时措施可以通过执行 FIM TASK 27-62-00-810-807,
Spoiler Control, SYSTEM TEST,
完成系统测试来清除信息。
并将SCE软件升级。
最终方案737-8和-9运营商应将SCE软件升级到
件号BPS27-SCE1-0103,BPS24-SCE2-0103
和BPS25-SCE3-0103。
点评N/A

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标题SPOILER LOAD ALLEVIATION假信息
Nuisance SPOILER LOAD ALLEVIATION Fault
编号737MAX-FTD-27-17005
章节27
适用性737max
日期2019年5月
机队影响ALL
是否关闭CLOSE
背景在地面校惯导后,
如果飞机电源中断超过60秒,
将会导致维护灯亮并伴随
SPOILER LOAD ALLEVIATION的状态信息。
改进状态波音公司已经调查出引起该故障现象的根本原因,
并对相应的SCE软件进行评估更新,
以此抑制这种干扰故障的出现。
波音公司发布SB 737-27-1309,
将对-0103 SCE软件进行更新。
于2019年5月更新SB和IPC。
临时措施如果出现该故障现象,
工作者应执行 Existing Flight Deck Effects Check
TASK 46-13-02-700-803。如果SPOILER LOAD ALLEVIATION
没有相关的维护信息,则执行Erase Latched Status Messages
TASK 31-65-00-710-010,并确认信息清除。
最终方案波音公司正在更新SCE软件,
以在飞机使用电瓶/备用电源运行时抑制干扰性故障。
该软件变更正于2019年5月提供给运营商。
点评2024年1月更新,我司机队已经完成从0102升级到0103,后续波音将发布SB升级到0104。

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标题水平安定面丝杠图层磨损
Horizontal Stabilizer Trim Actuator
Ball Screw Phosphate Coating Wear Markings
编号737MAX-FTD-27-17004
737NG-FTD-27-12003
章节27
适用性737MAX、737NG
日期2017年6月
机队影响ALL
是否关闭CLOSE
背景一家737NG运营商报告说,
在参考SB 737-27A1277对丝杠进行详细的目视检查时,
发现水平安定面丝杠螺纹上的部分
磷酸盐涂层随着时间的推移已经磨损。
改进状态生产过程中在丝杠的螺纹表面涂上磷酸盐涂层,
并与润滑脂一起起到“缓蚀剂”的作用。
磷酸盐涂层本身并不能保护丝杠不受腐蚀。
但由于磷酸盐涂层是多孔的,润滑脂(油)渗入孔中,
两者的结合将保护丝杠不受腐蚀。
丝杠上的磷酸盐涂层约为0.0002“-0.0004”厚。
丝杠螺母包含橡胶刮油环,
其设计可防止污染物在驱动过程中进入螺母。
如果螺母是新件时,这些密封环与丝杠轴的接触面非常紧密,
如果丝杠轴上的润滑膜变干,这些刮油环就会“磨损”磷酸盐涂层。
在正常操作下,丝杠螺纹上有一层连续的轻质润滑油膜,
会减少刮油环和丝杠轴之间的摩擦。
但随着刮油环在使用中磨损,会减小密封环和磷酸盐涂层之间的预紧力。
临时措施n/a
最终方案腐蚀是红棕色,灰色,银色和黑色色调渐变不是腐蚀,
应该自身成分的颜色或者是磷酸盐涂层的磨损。
只要保持每1600小时的润滑工作,
磷酸盐涂层的磨损就不会造成任何不利影响。
点评n/a

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标题除冰后出现升降舵感觉压差故障
Elevator Feel Differential Faults after De-icing
编号737MAX-FTD-27-17003
737NG-FTD-27-11002
章节27
适用性737MAX、737NG
日期2017年5月
机队影响ALL
是否关闭CLOSE
背景2011年,737NG的运营商报告了八起
升降舵感觉压差灯亮事件。
感觉压差灯在起飞后不久就亮起。
经核实,故障发生前曾使用过一种或几种除冰液,
并且故障在达到巡航状态之前就会自动消失。
工作者依据FIM 27-31 task 803排故,在大多数情况下,
在吹除皮托管时发现有水喝碎屑的存在,
可能就是这些碎屑物阻碍了水的排放。
改进状态对于在飞行过程中对于感觉压差灯亮故障自动消失的,
无需对飞机停进行排故。
若该故障重复出现或者飞机放行前出现灯亮时,
工作者只需要根据FIM手册进行排故检查即可。
建议运营商确保除冰液不会直接喷入皮托管内,
建议将除冰液喷洒在探头上方,让液体流到探头上,
以防止水或除冰液直接进入升降舵感觉系统。
AMM 12-33-01中有以下说明:
WARNING:
请勿将除冰液直接喷入APU或发动机入口、排气口、
管道和皮托管探头。这些液体可能会对设备造成损坏,
并可能导致错误的空中飞行数据。
临时措施发布本文是为了提高人们对寒冷天气运行期间
出现感觉压差灯亮故障的认识。
如果故障在飞行过程中自动清除或在放行前灯灭,
则应推迟执行FIM 27-31 task 803。
只有当出现重复性故障是,再安排在下一个合适的时机进行维修。
最终方案如果冬季爬升过程中感觉压差灯亮故障
在整个机队中的发生次数明显增加,
运营商应增加皮托管冲洗的频率。
除冰液供应商应提示工作人员不要将
除冰液直接喷入皮托管探头,在探头上方喷洒除冰液,
使液体流过探头,降低液体或水进入系统并冻结堵塞的可能性。
点评N/A
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