标题 | 胎皮滑移 Tire Slippage on Wheels |
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编号 | 737MAX-FTD-32-17003 737NG-FTD-32-00012 |
章节 | 32 |
适用性 | 737MAX、737NG |
日期 | 2017年5月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | CLOSE |
背景 | 曾经在运行的飞机中发现滑胎现象, 本FTD提供了滑胎允许的标准:小于20°。 |
改进状态 | N/A |
临时措施 | 如果发现滑胎超过20度,建议更换机轮, 并告知轮胎供应商。 另外,减少在机轮装配时使用润滑剂的量。 |
最终方案 | N/A |
点评 | 机队已取消标志线,运行无影响案例。 |
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日期: 2021 年 1 月 2 日
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标题 | 前起落架转弯钢索磨损 Nose Wheel Steering System Cable Wear |
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编号 | 737MAX-FTD-32-17002 737NG-FTD-32-04009 |
章节 | 32 |
适用性 | 737MAX、737NG |
日期 | 2017年5月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | CLOSE |
背景 | 波音定期收到运营商报告前轮转弯钢索磨损, 部分运营商提出用碳钢钢索代替不锈钢钢索。 但其工作环境会导致碳钢钢索更容易腐蚀, 并且碳钢钢索更难通过目视检查发现内部腐蚀。 另外,加注润滑脂会使油脂收集灰尘中的颗粒导致钢索加速磨损。 |
改进状态 | 无 |
临时措施 | 无 |
最终方案 | 无 |
点评 | 无 |
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标题 | 快速操作转弯可能导致的前起落架异响 Rapid Nose Gear Steering Tiller Input Causes Thumping Noises |
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编号 | 737MAX-FTD-32-17001 737NG-FTD-32-00003 |
章节 | 32 |
适用性 | 737MAX、737NG |
日期 | 2017年5月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | CLOSE |
背景 | 前起落架在滑行和转向过程中有很大的异响, 手轮或者脚蹬缓慢平稳操作时不会出现异响。 波音发现主要原因有:转弯计量活门产生的振动、 部件磨损、起落架耳轴横向间隙过大。 |
改进状态 | 无 |
临时措施 | 无 |
最终方案 | 无 |
点评 | 无 |
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标题 | 吊架液压油管路间隙不足 Potential Hydraulic Tube Low Clearance Condition with Structure in the Engine Strut |
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编号 | 737MAX-FTD-29-19002 |
章节 | 29 |
适用性 | 737max |
日期 | 2019年3月 |
机队影响 | All 737 MAX line positions prior to 7423, with the following exceptions: 5728, 6250, 6744, 6798, 7163, 7260, 7263, 7273, 7285, 7318, 7323, 7326, 7346, 7351, 7365, 7371, 7376, 7386, 7388, 7389, 7391, 7396, 7400, 7403, 7405, 7408, 7410, 7411, 7413, 7415, 7418, 7419, 7420, and 7421. |
是否关闭 | CLOSE |
背景 | 这篇FTD文章的目的是告知737 MAX运营商 关于左发后吊架整流罩区域 产生液压泄漏的根本原因和纠正措施。 |
改进状态 | 波音在役调查小组开始对737 MAX飞机进行调查。 交付中心线检查发现了多个低/零间隙情况。 为了纠正这一问题,波音公司要求调整相邻的上弦杆, 以获得足够的液压管间隙,符合工程的要求。 为了对在役飞机提供类似的纠正措施, 波音公司发布了一份SB 737-29-1130。 |
临时措施 | N/A |
最终方案 | 波音公司发布了SB737-29-1130, 为上述适用性部分所列飞机提供检查和纠正说明。 |
点评 | N/A |
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标题 | 液压油量飞行过程中的变化 Reservoir quantity changes during flight |
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编号 | 737MAX-FTD-29-19001 737NG-FTD-29-01003 |
章节 | 29 |
适用性 | 737MAX、737NG |
日期 | 2019年2月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | CLOSE |
背景 | 737 MAX运营商已向波音公司询问了 关于飞机正常运行期间液压油箱油量变化的问题。 本FTD提供了有关飞行前,飞行中 和飞行后正常液压油量的变化范围。 |
改进状态 | N/A |
临时措施 | N/A |
最终方案 | 1,起飞前襟翼收放影响B系统10% 2,起飞后收起落架影响A系统20% 3,飞行中正常操作影响A/B系统5-10% 4,由于温度影响影响A/B系统20% 5,飞扰影响A/B系统6% 6,落地放襟翼影响B系统20% 7,落地放起落架影响A系统20% |
点评 | N/A |