标题 | 刹车液压保险复位手柄螺栓断裂导致的漏油 Hydraulic Leaks Due to Fracture of Brake Fuse Reset Lever Screws |
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编号 | 737MAX-FTD-32-17026 737NG-FTD-32-13003 |
章节 | 32 |
适用性 | 737MAX、737NG |
日期 | 2017年6月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | close |
背景 | 波音收到多次737NG液压渗漏的报告, 这是由于件号为10-62204-17的液压保险 复位手柄固定螺钉(PN: NSA1352-06H4P) 在运行了8500~21000FH或4500~21000CY之后, 因疲劳发生了断裂。 |
改进状态 | N/A |
临时措施 | 无 |
最终方案 | 波音暂无设计解决改变。 |
点评 | 绝大多是运营商反映通常在10000CY 后发生螺钉疲劳断裂, 因此波音建议在大约为MPD限制间隔一半的时间内更换螺钉。 |
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月度归档: 2020 年 12 月
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标题 | 风挡过热故障 Window Heat Faults |
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编号 | 737NG-FTD-30-20001 737MAX-FTD-30-20001 |
章节 | 30 |
适用性 | 737NG,MAX |
日期 | 2020年12月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | 否 |
背景 | 客户反映8300-27904的WHCU引起风挡过热灯亮, 导致延误和WHCU拆换。WHCU从01改进到04, 增加了功能和重量改进并解决以下异常问题: 1.启动异常: 每次加温启动WHCU都有一个初始化过程, 可能被误认为故障指示。 2.电源转换:电源转换时导致过热灯亮,有LRU信息。 3.WHCU继电器故障:内部继电器故障导致过热灯亮。 尽管04的WHCU有所改善,但仍有客户反映过热灯亮的问题。 |
改进状态 | 初始分析和返回部件的故障记录表明有两种故障类型: 1.温度传感器故障 2.无加温指令 温度传感器故障是由于传感器退化或者故障,根本原因尚在调查中 返回的WHCU大多数是因为过热灯亮拆下, 在NVM中包含了无加温指令故障,均发现是NFF, 这些部件可通过重置加温电门恢复来减少部件拆换。 波音正在调查一个计时和噪音问题,可能在WHCU内部触发无加温指令, 目前正在制定解决方案,可能包含软件升级, 以便在故障前获取更多可读取的参数。 |
临时措施 | FCOM/QRH提供了重置加温电门的说明, 并修订了FIM,若重置后过热灯灭,无需换件,SL也有说明。 |
最终方案 | 待定 |
点评 | TOP类影响,发生时机在电源转换。延时可能可以解决。 |
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标题 | 加法机构轴承移位导致前轮转弯困难 |
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编号 | 737MAX-FTD-32-18005 |
章节 | 32 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2020年12月 |
机队影响 | 集团内仅适用于 B-1100/B1387/B-1388/B-1389/B-1390 |
是否关闭 | 否 |
背景 | 有三个客户反映滑行时前轮转向迟缓, 紧接着快速转向,且转向没有自动定中, 方向舵脚蹬输入无效。 检查轴承从加法机构组件上移出导致出现卡滞。 在MAX的装配中还发现了四份卡滞的报告。 波音启动了一项调查,发现抽成尺寸和壳体孔径符合图纸要求, 但是型锻深度不够, 导致没有足够的保持能力来承载转向钢索晒架的载荷。 在RCCA调查之后,波音和部件制造商进行了变更, 确保加工尺寸满足要求。这些变化将从吸纳好7143的MAX开始。 通过在支架表面上做数字标记,以便和可以的机构区分开 。另外波音还发布了一种新的机构,计划从线号7510开始, 波音在2020年3月发布了SB,根据检查结果, 进行机构的在翼更换。可使用带标记的或新构型机构。 |
改进状态 | 波音正在对SB进行修订, 提供从旧构型转换为新构型的说明, 并提供标记要求以便客户更好的控制部件构型。 |
临时措施 | 建议在方便的时机执行SB |
最终方案 | 从线号7510开始纳入新加法机构,并下发SB进行改装 |
点评 | N/A |
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标题 | ASM换代 NGS Air Separation Module (ASM) Removals |
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编号 | 737MAX-FTD-47-17001 737NG-FTD-47-11001 |
章节 | 47 |
适用性 | 737MAX、737NG |
日期 | 2020年12月 |
机队影响 | ALL MAX |
是否关闭 | 否 |
背景 | 波音收到大量NGS故障报告, 客户参考FIM排故后故障仍然继续出现, 波音建议客户更换ASM后恢复正常, 通过对ASM进行分析发现内部大量渗漏, ASM性能测试失败。从2008年飞机安装氮气系统以来, 运行商返回了大量ASM,平均寿命9000FH, ASM的主要失效模式是入口管板结构开裂, 导致大量渗漏,帕克已确定开裂的原因是制造过程中 的不规则性和运行期间入口强度减小导致。 管板开裂失效非常复杂,改进第一阶段采用缠绕纤维的新工艺, 消除不规则现象,但寿命无改善, 第二阶段引入改进的ASM和可以过滤臭氧的上游过滤器。 |
改进状态 | 通过设计方案的不断更新,新型的ASM和气滤 将在线号7848开始纳入生产, 新型气滤按15000FH硬时限进行更换。 波音公司正在与帕克公司协调,以支持遗留的ASM, 直到SB发布。 SB 737-47-1016 计划在2021年第四季度发布 |
临时措施 | 无 |
最终方案 | 生产中纳入新型ASM和气滤, 波音将发布SB,对在役飞机进行改进 |
点评 | 有工程调查 |
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标题 | 高寿皮托管可靠性提升 High-Cycle Pitot-static Probe Reliability Improvement |
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编号 | 737NG-FTD-34-15006 |
章节 | 34 |
适用性 | 737NG |
日期 | 2020年12月 |
机队影响 | ALL NG和MAX |
是否关闭 | 否 |
背景 | 由于加热器故障,高寿皮托管更换率很高, 对运行造成了影响,导致延误或返航。 波音启动了SRP,并已确定根本原因: 皮托管加热器护套易受腐蚀,导致护套破裂, 湿气和污染进入,降低加热器导线绝缘性能, 最终导致加热器故障,腐蚀, 高工作温度和高循环是导致故障的原因。 解决方案: 增强型皮托管探头: 在加热器护套上增加完整的高温钎焊覆盖, 具有更好的耐腐蚀性。 |
改进状态 | 在腐蚀测试期间,新的皮托管出现了多次故障, 不是由于腐蚀导致,是由于加热器设计和 减小的探头入口直径引起的, 供应商进行了故障分析,开发了多种加热器,以做比较, 通过试验来选择最终设计方案,目前试验还在进行中, 将在2021年3季度完成。 |
临时措施 | 作为缓解计划,一些客户启动了软时间更换, 时间大概在9000到18000FH, 操作循环是影响寿命的一个因素, 可以考虑用循环来进行软时限更换。 |
最终方案 | 后续波音将发布SL告知客户新型皮托管的相关信息。 |
点评 | 参见工程调查和机型间对比分析。 |