后缘外侧襟翼下襟翼蒙皮丢失

SKM在2013年8月至2017年6月期间有多起后缘外侧襟翼下襟翼的下蒙皮内侧剥离的经验,共40起。该航司所有飞机都进行了额外的敲击测试和每次C-check的超声波检查。(737无损检测第4部分,51-00-02和51-00-05)。ASA、JPL、SWA、DAL均反映有类似情况发生。

波音在 737NG-FTD-57-18002中介绍了整个处理的过程,早期飞机在4300FH小时左右出现了脱胶,2003年波音启动了SRP 737NG-57-0178来解决,开始厂家认为是受发动机尾流影响,250F沾合剂不足以耐高温导致,后在线号1782后使用350F的粘合剂,但是该问题持续出现。2013年12月,波音启动(SRP)737NG-57-0267,从收集的案例部件分析,波音认为运行环境(热、振动和湿度)导致铝皮与铝蜂窝材料继续剥离。在某些情况下,陡峭的着陆剖面和频繁/长时间使用“襟翼40”设置也可能导致剥离。波音继续推出737NG-SRP-57-0339来解决这个问题。采用的方法是执行SB 737-57-1341,参考CSB 113A3700-57-01,方法是用加强筋、翼梁和加强筋更换铝芯结构的内侧部分。当前该措施评估为观察。

(零件号:113A3700-23/-24/-25/-26/-27/-28,用于350°F固化)

上述其中一项于2016年10月成为PDA活动。(详见随附PDA报告)

【发生趋势】

详情请参阅随附的脱胶记录。

(1) 对于未修理的外侧后襟翼:

所有26架飞机(737-800)都发现了28起事件。

从新开始的剥离时间(TSN)和自新开始的循环(CSN)如下:

TSN:6508 FH和19238 FH,平均CSN:10267 FC

TSN:4772FC和14373FC,平均CSN:8057 FC

(2) 对于现有修复的外侧后襟翼,发现了TTL11事件。

修复后剥离时间(TSR)和修复后循环(CSR)如下:

TSR:823 FH和13529 FH之间的脱胶,平均CSR:2501 FH

在TSR:560 FH和9981 FH之间,CSR:平均1769 FC

SKM认为,用热毯加热时,粘合工艺、蒙皮和蜂窝芯的表面处理工艺或/和实际固化温度可能低于250°F(规定的固化温度)(可能无法均匀加热所有维修区域)。如胶接质量等。要求调查,以便进一步生产和修理。

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